常减压蒸馏装置减压塔填料运行故障原因分析及处理对策.pdfVIP

常减压蒸馏装置减压塔填料运行故障原因分析及处理对策.pdf

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静设备 P石油化工设备技术,2O¨,32(3)·47· etrochem icalEquipmentTechnology 常减压蒸馏装置减压塔填料运行故障原因 分析及处理对策 杨家兵 (中国石油化工股 份有 限公 司武汉分公 司,湖北 武汉 430082) 摘 要:介绍 了减压塔填料运行 中出现 的问题及为解决这些 问题所开展的调研工作及监测分析J-作 ,包 括对减压塔侧线介质的酸值及铁离子含量进行监测 、分析 ,对相关管道进行测厚 ,对减压塔填料进行 y射线 扫描诊 断等,查明了减压塔运行故障的原 因,并制定 了处理对策,解决 了减压塔长周期运行的问题 。 关键词:常减压蒸馏 减压塔 填料 原 因分析 处理对策 武汉分公司 2004年 2月建成投用的减压塔 , 增加到 0.2~O.25mm。 采用规 整填 料,材 质 为 304,钢 带 厚度 为 0.15 另一公司减压塔填料构造 、材质与某公司常 mFo_。投用不到 2年,减压塔操作就 出现异常现 减压装置减压塔填料结构 、材质相 同,在减压二中 象,特别是压力和流量分布极不正常 ,塔顶压差偏 回流部位加注 了高温缓蚀剂 ,注入量为 20× 大,减三线抽出量明显偏小 ,减四线抽出量明显加 10 ,一中回流 已安装了高温缓蚀剂注入设施 ,准 大。减压蜡油收率由37 降至35 ,渣油收率明 备加注。据该车间介绍,上次减压塔检修过程中, 显上升。为查明减压塔运行故障原 因,对减压塔 加注高温缓蚀剂 的三线填料无腐蚀 ,未加注缓蚀 开展了调研 、腐蚀监测与诊断工作。 剂的减二线和四线填料 出现 中部坍塌 ,部分填料 1 减压塔填料腐蚀情况调研 脆裂 ,其他段填料状况较好,故只对受损的填料进 1.1 某公司常减压装置简况 行 了局部更换。从检测数据看,未加注缓蚀剂 的 某公司常减压装置减压塔采用高效规整填 侧线 Fe~含量为 (1~10)×10 ,,加注后的减三 料,全塔分 5段,分别为减一线 、减二线 、减三线、 线 Fe一含量为 0.1×1O~,基本不腐蚀 。 减 四线和洗涤油段 ,与武汉分公司减压塔填料结 减压塔检修过程 中,曾发现减一线填料上积 构形式基本相同。填料及内件材质为 316I,填料 有 白色盐结晶,水可溶 ,技术人员认为属氨盐结 钢带厚度 0.15mm。 晶。该装置减顶注氨部位与武汉分公司常减压装 自2003年初以来 ,在减压塔侧线泵人 口处发 置相 同。 现有大量填料残片,表明规整填料腐蚀损失加剧 , 该装置减压塔从 改为 全填料塔至今 已运 行 7年,中间进行过一次停工检修,目前运行情况较 因减压塔内使用的规整填料厚度只有 0.15mm, 好 。 厚度偏薄,经生产运行检测,该规整填料的设计寿 1.2 高温缓蚀剂使用情况 命为 3年,判断该规整填料使用寿命已到期 。 为减缓减压塔高温重油部位的环烷酸腐蚀, 2004年 6月装置进行了检修,发现减三线填 该装置 2004年 l1月 26日开始在减压二、三线注 料

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