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浅谈变电站无功补偿装置的应用.pdf
2009年第6期 《安徽电力科技信息》
出三位专家来厂验证我们的实验。 基本可排除)。另一种可能是 由于在一台交流泵停
(1)小机主油泵联锁切换实验步骤 止的瞬间,也造成透平保安油压的瞬间降低,恰好
①开启电泵运行,将小机负荷切换至电泵 。 此时危急遮断器滑阀的活塞在弹簧力的作用下被
②进行小机主油泵联锁切换 。 开启,使透平油失压薄膜阀动作,危急遮断滑阀可
*检查、记录低油压停机是否发出信号。 能存在泄压原因。综合判断,根本原因可能是油压
*检查、记录A小机主油泵联锁启动时间。 维持不了,最终导致给水泵汽轮机跳机 。
*确认压力开关63/TVO数值。 4 解决方案
*确认 电磁阀20/RS、20/TT动作正常。 通过不断的排查、实验和调研,提出解决方案
并检查、记录直流油泵是否启动。 如下 :
*检查、记录薄膜阀上腔油压变化数值。 (1)请厂家尽快重新加工出能够满足现场需
③将润滑油泵通向危急遮断器滑阀管路上节 要的小机危急遮断滑阀306.378Z--2组件并按参
流孔板取出替换为普通钢板,关闭喷油实验隔离 数要求校验合格,现场具备条件时更换。
阀,屏蔽低油压停机实验装置 ,切断直流事故油 (2)请厂家系统增设蓄能器(根据现场实际情
泵。 况提前准备满足容量、压力、类型的设备及相关连
④再次进行主油泵联锁切换。 接附件)的方案。
*检查、记录薄膜阀上腔油压变化数值 (3)系统增设止回阀。
⑤恢复系统。 5 方案实施
(2)不做油泵切换,单独启动1号交流泵,机 (1)更换校验合格的小机危急遮断滑阀306.
组可实现正常挂闸。单独启动2号交流泵,同样机 378Z一2组件。
组可以实现正常挂闸。 (2)在汽机房 6.9m处 ,每台小机上安装一只
(3)正常开启任一交流泵,建立起稳定的透平 蓄能器及组件 ,安装在给水泵汽轮机交流油泵出
保安油压后,关闭薄膜阀上腔的一只手动截止阀, 口的润滑油至调速系统用油管上,以缓解油泵联
使薄膜 阀上腔压力始终保持0.6MPa不动作状 锁时带来的安全油压力波动。采用立式地面安装,
态,然后再做油泵连锁切换试验,此时在这个截止 管路部件采用不锈钢管件。
阀前的就地压力表上仍可见油压 由0.6MPa降至 (3)在给水泵汽轮机交流油泵 出口的润滑油
0.15M Pa。 至调速系统用油管上加装止回阀。
此现象在两台小机上同时出现,据了解在别 6 结论
的同类型 电厂也出现类似问题,我们对给水泵汽 此项工作在电厂汽机专业主导下,使制造厂
轮机设备提出了质疑。 认可了设计及设备 问题 ,并免费提供或更换了上
3 原因分析 述所有备件。改造后调试成功,解决了小机油泵联
根据实验现象分析,认为可能是两台油泵的 锁时跳闸重大设备隐患,保证了小机乃至主机的
停、启间隔时间过长,造成油泵连锁动作响应迟 安
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