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-Ye于解决客车制动,I贯,I,生故障的几点思考
黎伟
(兰州铁路局兰州车辆段,甘肃兰州‘730000,)
摘要:铁路客车高速运行对车辆制动装置的稳定性、可靠性提出了更高的要求,如何加强制动装置的检修,以高
质量制动阀保证制动装置的稳定性、可靠性,消灭或减少车辆制动故障是我们急需解决的问题。本文对客
车运用中的制动阀故障产生的原因进行了分析,提出了104分配阀制造缺陷和检修质量不高的几个因素,
并提供解决制动惯性故障的几点意见。
关键词:客车;104分配阀;制造;检修
随着铁路快速发展,客车高速运行对车辆制动装置的稳定性、可靠性提出了更高的要求,铁道部在运装
一杜绝”内容之一,将防止客车制动故障作为客车检修的重点工作。
1制动阀故障概况
每年因较多客车制动“抱闸”惯性故障,列车被区间拦停,严重干扰了铁路的正常运输秩序,给铁路安
全生产留下了严重隐患。通过对历年制动故障梳理、统计、分析,制动故障发生的概率主要表现在以下两个
方面:
于其它季节平均值;
(2)定检后前三个月故障较多。根据历年发生制动故障对比分析,定检后运行1、2、3个月内发生的制动
机故障,高于其它月份平均值。
2制动阀故障原因分析
通过制动故障分析,主要是由于制动阀制造存在缺陷和制动阀检修不到位造成的。
2.1 104分配阀制造存在缺陷
104分配阀作为客车的主型阀,其主阀及紧急阀内的配件制造精密,只有均衡部内均衡阀腔内的滤尘网
制造较为粗糙,使用的是上下铜皮压圈包裹铜网,铜皮压圈与铜网铆接而成,接触部位无锡焊,制造工艺
粗糙,没有抗压强度,且滤尘网上下安装面与均衡阀室安装部位无固定卡槽密封安装,给104分配阀在检
修及运用中埋下隐患。
通过多起制动“抱闸”故障案例分析,虽然故障车辆制动盘、闸片或车轮踏面、闸瓦有明显的“抱闸”
痕迹,列车返段后,通过列车、单车试验器及104分配阀试验台试验,结果往往
显示良好。给制动故障蒙上神秘色彩,往往定义为制动阀内部部件“瞬间”卡滞,
定义为制动阀惯性故障。
2.1.1均衡阀腔内滤尘网变形产生制动抱闸故障
均衡阀腔内滤尘网变形的原因是滤尘网制造工艺粗糙,重量小,在制动阀体
没有“可靠”的固定卡槽,检修者在安装均衡阀组件(包括均衡阀弹簧)时,极
易将滤尘网碰动、带出,造成滤尘网脱槽、错位,在安装均衡阀压盖时,高出阀
体安装基面的滤尘网被挤压变形,使均衡阀在缓解过程中,受到变形的滤尘网 图1滤尘网
·119·
的挤压,均衡阀杆的万向轴不能有效的调整均衡橡胶夹心阀,使均衡阀不能正常关闭,造成制动“抱闸”’
故障。滤尘网见图1:
通过乘务员了解现场故障情况,均衡部排气口有大量漏风现象,故障车辆的闸片、制动盘或闸瓦、轮
对踏面有明显的“抱闸”痕迹,机车再次制动缓解后故障消除:通过单车试验器及104分配阀试验台试验,
结果往往也显示良好。经分解故障阀,发现均衡橡胶夹心阀阀面与均衡活塞杆端部接触部位有偏离中心现
象,且接触面为一面压痕的半圆,说明均衡阀曾发生不能有效关闭现象。在列车缓解时,列车管的压力空
气通过未完全关闭的均衡阀进入均衡活塞腔,通过均衡活塞杆的排气口排向大气。由于列车管的压力空气
障车辆带闸运行。
2.1.2均衡阀腔内滤尘网铜皮压圈不密贴产生制动抱闸故障
制动阀均衡阀腔铸造和滤尘网制作存在尺寸误差,使部分制动阀均衡阀腔与滤尘网配合间隙过大,滤
尘网是由铜皮压圈包裹铜网,铜皮压圈与铜网铆接而成,接触部位无锡焊,如铜皮压圈包边铆压不严,均
衡阀的橡胶夹心阀就会压在滤尘网边上,使均衡阀不能关闭,使故障车辆带闸运行。
通过部分制动抱闸故障分析,故障阀分解后,发现均衡橡胶夹心阀阀面边缘有明显的与滤尘网接触压
痕,说明均衡阀曾发生不能关闭现象。
2.1.3均衡阀不能正常关闭
均衡阀腔内滤尘网制造粗糙,上下安装面与均衡阀室安装部位无固定卡槽密封安装,不能有效阻挡副
风缸及管系内压力空气中的杂质进入均衡阀腔,造成杂质夹杂在均衡阀面与阀座口处,使均衡阀不能正常
关闭,故障车辆带闸运行。
故障阀分解后,发现均衡橡胶夹心阀阀面与阀座接触部位,有明显的夹杂异物压痕,说明均衡阀曾发
生不能关闭现象。
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