对二铁厂烧结配水系统自动控制问题的探讨.pdfVIP

对二铁厂烧结配水系统自动控制问题的探讨.pdf

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2006中国金属学会青年学术年会论文集 水的起点到一次混合后为87.3s左右,从一次混合加水系统仍能正常运行,保留了原来的人工控制水 到二次混合约需20min,而且操作工人往往不是立分流量装置,为此,对加水管道采用增设自控系统 即就能发现水分的波动。这样大的滞后,常常使混 的加水段的方法。 台料水分波动大,混合料透气性不好,烧结机尾卸 自动控制的水管中间设有调节阀,靶式流量计 矿和返矿岗位时常“放炮”,烧结生产不稳,形成 两段还设有手动阀可以闭死。自动控制出现故障 恶性循环。 时,可用手动阀进行人工调节。 3经过改造的加水工艺 4使用情况 3.1改造后的加水工艺流程 烧结混合料自动配水系统,最初在2003年投 二铁厂1988年采用的是前馈——反馈自动控入运行的一段时间里,运行基本稳定,操作方便, 制系统。反馈补偿在一次混合时实现。 控制准确,节省了劳动力,水分波动较小,符合现 目前,国内外现代化钢铁企业烧结混合料水分 场7.0±0-3的标准。在一段时间里达到稳定混合料 的自动控制系统,基本上都是使用常规的控制设备 水分的预期目的,实现了稳定水、碳,稳定烧结生 仪表,!zll:水分仪、检测器、调节器、记录装置以 产的目的,见表1 及使用微型计算机作控制枢纽,这些共同组成前馈 ——反馈控制系统对水分加以控制。对混合以前胶 带机上的原料重量、水分重量进行跟踪计算,计算 值以给定的形式输给加水调节器作前馈控制,再把 测得混合料水分值与目标水分值作比较,经适当的 运算处理,对一次或二次加水作补偿修正,实现反 馈控制、前馈控制方案趋于一致。 水分控制采用仪表与计算机组成SIC系统,计 表2 2005121水分检测情况 算机经前馈反馈计算,向模拟调节器给出设定值 自动自C水系统 样品 水分值(%) 测量精度(%) (目标值),由仪表系统实现设定点闭环控制,被 控过程的各检测量分别输入计算机和模拟调节器 完成各种控制量计算和调节。计算机发生故障时, 可由仪表系统完成控制任务。 3.2系统的主要部分 分检测情况 (1)主要检测变送部分 自动配水系统 本系统需要检测的参数主要有原料流量、混合 样品_j西面西■1覆而丽F——一 1号 7.4 97.29 料流量、中部加水量、一次加水量、返矿温度、混 2号 6.5 9284 00 合料水分。 3号 6.3 90 4号 76 9l43 其中返矿温度——使用辐射温度计悬挂在辅 在后来的生产操作中,逐渐暴露出一些问题。 有热返矿的传输胶带的的上方。 现场经验证明,问题基本出在Qws——1型水分仪 混合料水分——使用东北大学仪表教研室研 上。该水分仪按照其设计要求,测量精度在95± 制的QWS.1型粉粒物料水分仪测量。设计测量精

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