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东Ng3稠油热化学蒸汽驱试验探讨.doc
东Ng3稠油热化学蒸汽驱试验探讨
【摘要】本文首先分析研究了东Ng3稠油单元蒸汽吞吐开发过程中存在的问题,针对性的总结出了制约吞吐效果的主要因素,并在此基础上提出了蒸汽吞吐后期转热化学蒸汽驱的解决方案。
【关键词】稠油油藏 蒸汽驱 吞吐后期 波及体积
东区Ng3稠油与孤岛油田Ng5稠油相比:油藏埋藏浅、储层厚度薄、泥质含量高(16.5%)、胶结疏松、易出砂,原油粘度(3000-5000mPa.s)相对较低,多轮次吞吐后地层能量低、油汽比下降、吞吐效果变差。为探索东区Ng3稠油多轮次开发后期提高采收率有效接替技术,在前期油藏研究及蒸汽驱操作参数优化研究的基础上,2010年5月在东24-3井区选择了D22-1井组开展了低压、中干度锅炉蒸汽驱推广应用试验。
1 提高东24-3井区蒸汽驱效果的配套措施1.1 优化注汽参数,保障汽驱效果
蒸汽驱参数对汽驱效果影响非常大,只有在合理的操作条件下才能取得油藏条件应有的采收率,因此,要使蒸汽驱达到油藏条件应达到的汽驱采收率,必须同时满足以下4个汽驱参数条件:
(1)注汽速率:不小于1.6m3/(d.ha. m);
(2)采注比:不小于1.2;
(3)井底蒸汽干度:大于40%;
(4)油藏压力:小于5MPa。
东22-1井组蒸汽驱井距140-200m,在井组生产一段时间后,采注比为1.3,注汽速度为6.0t/h,井组日产油量高,从高温测试图上得出在井下1000米时测得的干度为60.4%,注汽参数的优化为蒸汽驱井组提供了基本保障。
1.2 “扶、排、引、调”跟踪调整,提高汽驱效果
在注入期间对油水井资料、压力资料、动态监测资料、井下作业资料的录取,遇错必纠、遇异加密,详细记录每口汽驱井每天的温度、压力、产量、含水等情况,同时每周测试功图、液面及时掌握油井的供液状况,根据温度、压力等单井生产变化情况,摸索出每口井的生产规律。蒸汽驱动态变化比较大,注入前期及注入过程中对周围油井根据注入速度、蒸汽干度、温度、采注比“四维”原则,采用“扶、排、引、调”及时跟踪调整。扩大蒸汽的波及体积,提高注汽效果。
“扶”:蒸汽井组完善井网,提高储量动用程度。
东22-1井组的东20-2井2009年8月1274.51m处严重套破,东19-斜1井2009年11月套管于1329.86m以下弯曲,1332.96m处错断。为了控制两口套变井区域的地质储量,保证汽驱效果。设计侧钻水平井D20CP2。该井2010.5.10投入生产,层位Ng33层,日液水平26.5t,日油水平13t,综合含水50%,累积产油1.2026×104t,累积产水0.7051×104t。
“排”:边部排液堵水,抑制边水的推进。
对于强水侵区的井采用提液的方式,避免水体侵入到弱水侵井,减缓水侵速度,共实施油井防砂2口,检泵2口,调参8井次,日增液量202.4t,日增油量10.9t;而位于弱水侵区的井要通过氮气调剖抑制水线推进,根据选井原则进行严格筛选,优选实施转周注氮井6口,实施后平均含水下降14.5%,平均单井日增加6.9t,平均单井年增油1717t,增油效果明显,有效抑制了水淹对油层的伤害,减少了可采储量的损失。
“引”:中部吞吐检泵引效,扩大波及体积。
从东22-1井组日液分布图看,产液量差异较大,能量充足区液量较高,能量低、出砂区液量低,从22-1井注汽以来,D21-02和D20-1两个方向能量比较充足液量高,而东西向的D20CP2和D21-2井温度低、液量低,我们对周围油井进行了逐一分析,实施了防砂,检泵等措施来引效,促使油井见效,目前实施转周1口井,防砂2口,检泵2井次,累计增油3200t。
“调”:井组调整压差,油井均衡受效。
由于注入蒸汽冷凝后的热水不断改变流动方向,地下的压力场也在不断变化,为了提高蒸汽波及系数,我们要不失时机的对井组进行调整,使其均衡受效。
(1)平面调控
东22-1井组注汽初始阶段由于大量蒸汽的热能被注入井底吸收,油层温度升高,油层压力也稳定回升,所以在注汽前对周围油井D21-02、D21-2、D21-1、D20-1实施降参数生产。
注汽见效阶段,大量蒸汽热能传递到生产井,流动能力提高,产量增加,油井见效,为了能保证蒸汽均衡受效,低效井通过调参来引效。位于构造高处的D20-1、D21-1井温度上升,液量增加,而相对低的D21-02井未见效,说明D21-02井间还未建立热连通。于是对低部位的GDD21-02井生产参数由5*3调为5*4次,在2010.8.10日调整后,井口温度显著上升,单井日液由44.2t上升到68.2t,单井日油由18t提高到23.6t,效果明显;在油井见效期提高
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