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浅议沼气综合利用工程维修与改造
浅议沼气综合利用工程维修与改造
摘 要:沼气综合利用工程因受客观条件变化,容易产生“三沼”综合利用效率降低,导致环境污染的情况。为保证沼气工程充分发挥效益,应根据实际需要切实做好相应的维修改造工作。该文为进一步推进养殖污染治理,发展生态循环农业,以海宁同仁养殖园区沼气工程为例,介绍了沼气综合利用工程完善提升的主要做法和取得的成效。
关键词:沼气工程;维修;改造;同仁养殖园区
中图分类号 S216.4 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)06-0131-02
浙江省海宁市裕盛畜牧专业合作社同仁养殖园区位于斜桥镇祝东村[1],常年存栏生猪8 000余头,日排粪便污水约65t。2005年建成大型沼气发电综合利用工程一座,主体工程包括1 000m3沼气池,100m2太阳能集热加温装置,50kW沼气发电机组1套,附属畜禽粪便收集处理中心1座。随后又引进固液分离技术,添置螺旋挤压固液分离设备,铺设管道,添置水泵,连接沼气工程和畜粪处理设施,在园区及周边地区形成一套畜禽粪便污水综合处理和利用的体系。然而,受养殖规模扩大和沼气设施老化等因素影响,工程运行出现困难,三沼综合利用效率下降,环境污染逐步再次呈现。
为探索、研究适合园区实际的沼气工程技术[2],结合海宁市在长期工程实践中积累的经验,在上级有关部门大力支持下,以“减量化、无害化、资源化和生态化”为原则,于2010年对原沼气综合利用设施进行完善提升改造,有效改善了环境,取得了较好的综合利用效益。本文将对此作简要介绍。
1 查问题找原因,掌握基础材料
为有效解决原沼气工程运行中的问题,对现场进行细致调查研究,认为主要问题及原因有六个方面:
1.1 沼气发电 沼气发电机组由柴油发电机改装而成,采用沼气―柴油双燃料混合动力,耗油量大,随着油价高涨,发电成本高于电网用电。沼气脱硫不彻底致使发电机组过早老化。由于机组维修成本较高和运行效益不佳,合作社??继续使用双燃料发电机的积极性不高。
1.2 固液分离 固液分离机核心部件――滤网,受当时工艺局限,采用丝状结构,在螺旋挤压过程中极易变形,致使运行效率下降。沼液池被用作与固液分离设备配套的干粪预处理池,使有机肥生产区与污水净化区相重合,不仅污水得不到有效净化,还使固体有机肥生产运送不便,同时影响环境。
1.3 有机肥生产 阳光棚部分构件已被大雪压坏;翻堆机构造复杂,受工作环境影响陆续出现故障,因厂家售后服务没跟上,已失修闲置。
1.4 沼液处理 原沼气工程仅简单地考虑将沼液泵送至周边农田、桑园,在用肥淡季,时常出现沼液池满溢。沼液管道末端已堵塞无法使用。
1.5 干湿分离 大量猪粪未经过固液分离就与污水混合进入水解池,在沼气池内堆积,导致有效容积缩小,厌氧负荷能力降低,产气减少。
1.6 沼气贮存 贮气柜钢构建锈蚀严重,爬梯、天桥等存在极大安全隐患,钟罩漏气,导轮脱落,导轨锈蚀。
2 循因施策,开展技术改造和修复
根据以上掌握的情况,在最大限度利用既有设施的前提下对工艺流程进行优化,对部分设施进行修复或调整,提高工艺的实用性,建立起适合园区实际的农业循环经济模式,切实解决问题。
2.1 进料系统 在养殖场内推行清洁化生产技术,雨污分流,安装自动饮水器,实施干清粪,通过节约生产用水、减少冲洗水等方法最大限度降低污水产生量。
2.2 发酵系统 进行沼气池大出料,加固和重新安装沼气池钢构件;取消水解池的倒粪口,只允许污水进入沼气池。从而在不增大池容的前提下,增大有效池容,延长厌氧周期,提高产气率。干湿分离,猪粪不再进入池内,减轻了沼气池后续管理压力。
2.3 贮气系统 修复气柜钟罩,切除锈蚀部分,对内外壁进行清洗和防锈处理;重新安装导轮和导轨,增设中心导轨,提高钟罩稳定性;增加钟罩混凝土配重,以增大沼气压力,确保沼气发电时的沼气供应。
2.4 有机肥生产系统 固液分离机滤网改为刀片状,提高使用效率和寿命。修复阳光棚,改造和简化翻堆机,使其运转便捷。在有机肥生产区建造干粪预处理池、集水池、氧化塘。干粪由原先运至沼气工程区改为直接送至干粪预处理池,同时就近将氧化塘内清水泵入干粪预处理池对干粪进行稀释,方便固液分离。固液分离污水进集水池,泵抽至水解池再进沼气池。固液分离有机肥直接进入阳光棚堆沤处理。
2.5 沼液后处理系统 将原干粪预处理池恢复为沼液池,增设沉淀池、氧化沟。沼液优先供给周围农田、桑园,多余沼液沉淀后,经氧化沟过滤降解排入氧化塘进一步处理。氧化塘兼作应急排放池,用于检修及事故时的临时排放,进一步降低污染风险。
2.6 沼气发电系统 购置50kW纯沼气发电机组。增大沼气管径,新建管道沟,增加钟罩混凝土配
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