野马寨电厂锅炉原煤斗防堵改造及效果剖析.docVIP

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野马寨电厂锅炉原煤斗防堵改造及效果剖析

野马寨电厂锅炉原煤斗防堵改造及效果剖析   摘 要: 通过对野马寨电厂锅炉原煤斗堵煤严重的原因进行分析,找出引起堵煤的主要原因,采取相应的对策措施,即一系列的改造、试验,彻底解决堵煤问题,减轻人工疏通劳动强度,提高制粉系统综合出力,降低制粉单耗和钢球消耗量,取得良好的经济效果。   关键词: 原煤斗;堵煤;改造;节能   中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)1120134-02      1 野马寨电厂锅炉原煤斗概况   野马寨电厂3?200MW新建机组于2006年1月全部投产,每台锅炉设置2个双曲线型原煤斗,共6个,每个煤斗有效容积440m3,煤斗下料口安装有单向电动关断门,煤斗出口进入给煤机皮带。   2 存在的问题及原因分析   2.1 燃用煤种变化较大   由于近几年煤炭市场放开,市场煤价高,燃煤掺假严重,煤质太差。原设计煤种低位发热量20593kJ/kg,而实际上只有15000kJ/kg,灰份原设计为30.86%,实际上达到45%以上。为控制发电成本,经技术改造后,锅炉由原来的温风送粉改为热风送粉,这样可以掺烧部分泥煤,含水分达到10%以上,粘度大,造成原煤斗堵煤频繁。堵煤后主要靠浪费大量的人力,同时捅煤的时间较长,使设备的可用率大大降低,制粉系统耗电率高,钢球磨煤机损耗大。   2.2 煤斗设计结构不合理   原有煤斗为双曲线煤仓,安装有单向电动截门,最后缩口进给煤机,中间过渡环节太多,造成落煤不顺畅,这种过渡环节越靠近给煤机、出口越小堵煤的几率就越大。   2.3 煤斗内壁磨损、结垢、变形   煤斗的衬板采用的是高分子材料板,这种衬板有一个最致命的弱点就是容易脱落,脱落下来部分很容易堵住煤仓,特别是高分子材料衬板容易变形和磨毛,使表面摩擦系数增大,由于高分子材料板是依靠埋头螺栓与原煤斗内壁紧密连在一起的,当螺栓头部磨损后,原煤斗与衬板之间由于紧力减少甚至消失而产生较大间隙,该处塑料衬板与周围其它衬板高度不一,该处流通截面发生改变,原煤流经此处容易停滞,直到结垢,又加上煤的粘度大,增大了堵煤的可能性。并且运行人员发现堵煤后,经常用大锤敲打,用长钎捅,人工敲击煤斗致使煤斗变形,更易造成堵煤。   3 原煤斗改造历程   3.1 第一次改造(搭捅煤平台,在煤斗的前面、侧面开孔)   为解决长期煤斗堵煤、蓬煤问题,首先增加捅煤平台,发现堵塞后,运行人员用大锤敲打,用长钎捅,在煤斗后部开孔,由于煤仓内壁敷设、结垢严重,为方便运行人员捅煤,分别在煤斗的前面、侧面开孔。采用这种方法费力、费时,不能从根本上解决堵煤、蓬煤问题。   3.2 第二次改造(装仓壁振打器)   2007年5月,为设法解决煤斗堵煤问题,在煤斗装了仓壁振打器代替人工敲打,依靠振动和冲击力,消除原煤在煤仓内的起拱和堵塞现象,振动力可根据实际情况进行调整。改造后对比较干燥的煤而言效果较好,但原煤的湿度和粘度稍微大一些,特别在掺烧大量泥煤后或已经形成堵煤时,会越振越实,有时会使仓壁上防堵煤衬板松脱造成更严重的后果。   3.3 第三次改造(安装煤斗空气炮破拱器)   2009年2月,在3号炉B侧煤斗安装空气炮破拱器,采用以空气为介质,根据空气动力原理,空气炮是以突然喷出的压缩气体的强烈气流,爆破冲击能量大,可以产生强大的冲击力将堵煤疏通。经过2个月的使用,发现空气炮有一个大的缺点,就是会把已经形成的堵煤越振越实,更难疏通,会花更多的时间去进行人工疏通。野马寨电厂的煤种复杂,其中有部分泥煤,粘度、湿度均较大,采用空气炮破拱器也无法很好解决堵煤的问题。   3.4 第四次改造(在煤斗安装带有双向液压截门的疏松机)   2009年5月,经过反复研究和咨询厂家,在煤斗安装了双向液压截门疏松机,通过半年多的使用,彻底解决煤斗堵煤、蓬煤问题,效果比较明显。   3.4.1 该疏松机的特点   疏松机采用低合金高强度钢与耐腐蚀不锈钢材料,可根据不同煤斗结构形式、煤质、水分、颗粒度以及运行方式等设计出合理的方案。疏松机采用液压传动,运行平稳,安全可靠,维护简便。疏松机安装不破坏煤仓原有结构的强度和运行状态。该设备自动监测原煤仓给煤情况,当出现断煤时自行启动,及时疏通,给煤畅通后自动停机,确保原煤仓供煤畅通。   3.4.2 技术参数   1)设备名称:疏松机   型式:液压传动式   型号:PTS-1JW、PTJ-Y1S1200×800   电机功率:4KW 电源:380V   2)设备名称:双向液压截门:   设计推力:25~50kN 电机功率:2.2或4.0kW   工作压力:≥5.5Mpa 主筒直径:φ400~φ800mm   额定压力:16Mpa 主筒材质:不

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