品质改善方法—《8D》.ppt

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D5、确定永久性纠正措施 1、为防止连接点再松动,将与电路连接器相连的电线由4 mm 2改为6 mm.2,由刘炎在12月15日前完成。2、 电镀线将改进如下: 2、开发一个防错的转子,当生产线停止后,如果产品没有被镀上银,转子不会自动转动,直至缺陷产品被取出。由设备课在12月底完成。 3、?改进检查系统: 1) 晚班负责质量问题的主管被指定。 2) 如果有停线问题,应该马上通知QC以确认缺陷 3)每个人根据要求检查他自己的工作 D6、验证纠正措施 ? 1. 换完电线后,至今尚没有发现连接点松动的迹象。 2. 断开电流接触器的电路进行试验,一旦电压不正常,转子将自动停止工作,直至没电镀的产品从线上取下。 ? 以上工作,小组共同进行了验证,并提请顾客事先的批准。 D7、防止再发生的措施? 电镀工作指导书被修改增加了如下内容: 1)当生产线不正常停止时,操作者不仅要挑选出缺陷产品,而且要在工作记录记下数量及当班QC的名字。 2)在电镀线在每天早上启动前,电流接触器的连接点和电线必须检查。以上,由杨星在12月15日完成。 开发一个包括每天需检查事项的检查清单,例如生产线停止,不管缺陷产品是否被挑选,制造部和QA需进行审核。 ?依次类推,如果有类似问题,该小组负责纠正并采取适当的预防措施。 D8、祝贺结案 客户未在投诉过此现象。 案例2: 99年11月4日客户—浙江某机械制造公司投诉,在其包装车间对“ALT-5检测器”进行包装时,使用公司的MHT机用膜时一拉就断裂, 并发现使用的机用膜端口破裂。 造成ALT-5检测器包装工作进度延误,要求派人处理。 D1.成立小组 按问题涉及范围确定小组成员: 责属单位: 生管课、销售课、库管课、品保课 责属人员: 贾正羽、庄卫年、赵晓明、许 丽 D2.问题描述 何时 : 1999年11月4日; 何人 : 浙江精密机械厂; 何地 : 浙江精密机械厂—包装车间; 何事 : 包装ALT-5检测器时,使用20μMHT 机用膜一拉就断; 如何 : 在IPEX预拉型缠绕机上使用,转速为 30M/MIN,预拉后倍数为3 。 为什么:机用膜卷端口破损; 多少 : 20卷中目前发现6卷有问题。 D3.执行和确认临时措施 品保课立即派员到浙江精密机械厂检查全部20μMHT机用膜,并挑出有问题的膜。(许丽 完成日期99/11/05) 对挑选出的破损20μMHT机用膜运回公司,按数补给浙江精密机械厂。并确认补货后的情况。(许丽 完成日期99/11/05) 对现有生产、贮存、出货的20μMHT机用膜进行全数检验。(许丽 完成日期99/11/05) D4.识别并验证根本原因 4.1 识别可能原因(因果图) 4.2 选择最有可能的原因(矩阵图) 4.3 确定根本原因 4.1 因果分析 速度设定太快 端 面 受 伤 人 机 料 环 法 库房湿度大 产品堆放高度过高 包装方式不合理 操作粗心 对操作工艺不熟 贮存架间隙小 拉伸强度不稳定 4.2确定选择最有可能的原因 项目 端口破损数(卷) 频率(%) 累计频率(%) A。产品堆放高度过高 12 52.17 52.17 B。包装方式不合理 4 17.39 69.56 C。操作粗心 2 8.69 78.25 D。库房湿度大 1 4.34 82.59 E。速度设定太快 1 4.34 86.93 F。贮存架间隙小 1 4.34 91.27 G。拉伸强度不稳定 1 4.34 95.61 H。对操作工艺不熟 1 4.34 100 总计 23 100 不良情况统计表 4.2确定选择最有可能的原因 % 0 5 10 15 20 0 100 50 25 75 A B C D E F G H 端口破损数 卷 52.17 69.56 86.93 4.3 确定根本原因 通过小组因果分析,试验统计确定产品堆放高度过高、包装方式不合理是导致产品端口受损根本原因。 D5.决定及验证纠正措施 针对根本原因,现采用下列方法进行整改: 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层,减少重压。 2.改变包装方法,产品从散装改为托盘运装。 3.包装箱内上下层增垫泡沫,以减少碰撞冲力。 5.1决定可能的纠正措施 5.2验证纠正措施(小批量验证) 小组采用同一规格型号100卷产品按照三项措施进行小批量验证. 措施 投入成本 端口破损数(卷) 改变搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层. 合理利用空间 0 改变包装方法,产品用托盘运装 每卷多投入10元托盘费用 1 包装箱内增垫泡沫 每卷多投入1元泡沫费用 0 D6

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