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2025年页岩气开采技术员工作总结及2026年工作计划

2025年是页岩气开采技术攻坚与成果转化的关键一年。作为一线技术员,全年围绕“提产降本、安全高效、技术迭代”核心目标,深度参与四川盆地某页岩气区块6口水平井钻完井及压裂作业,主导2项工艺优化试验,协助完成3项现场技术难题攻关,全程跟踪12段压裂施工参数调整,累计参与处理井下复杂情况4次,实现所负责井组平均单井日产量较2024年提升8.6%,压裂液返排率提高5.2个百分点,单井综合成本下降3.1%。现将全年工作具体总结如下,并结合行业趋势与现场需求,梳理2026年重点工作计划。

一、2025年工作总结:技术实践与能力提升的双维度突破

(一)现场技术执行:从参数落地到动态优化的全流程把控

全年主责管理的3口开发井(A-11H、A-12H、A-13H)均位于区块深部页岩层段,埋深3800-4200米,地应力差达12MPa,储层非均质性强,压裂改造难度较浅层井提升40%。针对此类挑战,重点强化“施工前预判-过程中调整-结束后复盘”的闭环管理:

1.施工前预判:结合邻井微地震监测数据与本井测井解释成果,重新划分A-12H井射孔段,将原设计的18段调整为20段,单段间距由80米缩短至70米,重点加密地应力低值区射孔密度(由16孔/米提升至20孔/米),为裂缝网络延伸创造更优条件。

2.过程中调整:A-11H井压裂至第10段时,泵压突增25MPa,地面管汇振动异常。通过实时分析砂比曲线(当时砂比18%)、返排液含砂量(0.3%)及微地震事件点分布(集中于射孔段上3米),判断为裂缝高度失控导致近井摩阻升高。立即协调降低排量(由12m3/min降至10m3/min),同步调整支撑剂级配(增加40/70目砂比例至60%),30分钟内泵压回落至安全区间,后续段施工未再出现同类问题。

3.结束后复盘:建立单井“压裂参数-试气产量-微地震成果”三维数据库,对比发现A-13H井因前置液注入量不足(设计1200m3,实际1050m3),导致裂缝初始延伸不充分,试气产量较邻井低10%。以此为依据,修订区块《深部页岩压裂前置液设计指南》,明确前置液量需按储层脆性指数×0.8系数动态调整,为后续井提供直接参考。

(二)技术创新实践:从“跟跑”到“局部领跑”的关键突破

针对区块长期存在的“压裂液返排慢、支撑剂嵌入率高”两大痛点,牵头开展2项工艺试验:

1.低伤害压裂液体系优化:原用胍胶压裂液破胶后残渣含量达800mg/L,易堵塞微裂缝。通过复配生物酶破胶剂(加量0.05%)与纳米减阻剂(加量0.1%),在A-12H井开展试验,破胶液残渣降至350mg/L,返排率由58%提升至63%,试气阶段套压稳定时间延长15天(原7天,现22天)。该体系已纳入区块2026年推广方案,预计年节约返排作业成本200万元。

2.变密度支撑剂铺置技术:传统“前细后粗”加砂模式易导致裂缝远端支撑不足,近井地带砂堵风险高。在A-13H井第5-8段试验“三段式”加砂(前20%用100目砂造缝,中间50%用40/70目砂扩缝,后30%用20/40目砂稳缝),微地震监测显示裂缝有效半长由120米增至150米,支撑剂有效铺置面积提高22%,该段试气产量较同井其他段高18%。目前已形成《变密度加砂操作规范(试行版)》,计划2026年扩大至5口井应用。

(三)安全与协同:从“被动执行”到“主动预防”的意识升级

全年参与安全检查28次,识别隐患12项(其中高风险3项),均在24小时内完成整改。重点强化3项安全管理动作:

-设备预诊:针对压裂车组高压管汇易疲劳开裂问题,引入超声相控阵检测技术,在每次施工前对关键弯头、短节进行100%检测,全年避免因管汇破裂导致的停泵事件2次。

-应急演练:牵头编制《压裂泵车超压应急处置手册》,将原“停机-泄压-检查”三步流程细化为“10秒内关闭主泵-5秒内开启泄压阀-30秒内标记异常点”,并组织班组开展5次实战演练,应急响应时间由2分钟缩短至45秒。

-跨专业协同:与地质、测井、钻完井团队建立“每日一碰头”机制,累计解决“测井解释与压裂设计参数偏差”“钻完井液残留影响压裂效果”等跨专业问题7项。例如,针对A-11H井测井显示的高伽马层段(可能为泥质夹层),提前与地质人员确认其厚度仅0.8米(小于射孔弹穿透深度1.2米),避免了原计划的射孔段调整,节约工期3天。

(四)能力短板与反思:技术深度与系统思维的不足

尽管全年取得一定成绩,但对照“智能化页岩气开发”目标,仍存在三方面不足:

1.新技术应用深度不够:对微地震实时反演、AI压裂参数预测等数字化工具的掌握停留在“操作层面”,缺乏从原理到模型的深入理解,导致在A-12H井压裂时,未能及时通过AI模型预测砂

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