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- 2026-02-01 发布于四川
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复工复产安全生产隐患整改落实报告
一、总体背景
本轮复工复产启动于连续停产检修后的第三周,厂区从原料进厂到成品发运共涉及12条主流程、87个子工序,返岗员工1186人,其中一线操作岗842人,技术管理岗344人。停产期间完成了38项技改、19项大修、9项环保升级,设备更新率11.7%。由于停产周期长、技改项目多、人员流动大,复工初期隐患呈现“三集中”特征:集中在动火、受限空间、高处交叉作业;集中在夜班及交接班时段;集中在临时用工和外包队伍。公司安委会在复工前48小时组织“拉网式”排查,共发现267项隐患,其中重大隐患9项,较大隐患34项,一般隐患224项。全部隐患按照“五定”原则(定人、定时、定措施、定资金、定预案)建立台账,实行销号管理。截至报告日,已整改完成261项,整改完成率97.8%,剩余6项因备件到货周期原因申请延期,已制定临时管控措施并通过专家评审。
二、隐患分类与风险画像
1.动火作业类:共42项,占比15.7%。主要问题是动火票审批层级低、动火人持过期证、监火人兼职、可燃气体分析取样点不具有代表性。风险画像显示,动火作业一旦失控,火灾爆炸影响半径35米,可能导致装置区连锁停车12小时,直接经济损失900万元。
2.受限空间类:共29项,占比10.9%。突出表现为通风置换不彻底、氧含量监测点未覆盖死角、救援三脚架未提前架设、应急通讯未形成闭环。模拟计算表明,若硫化氢浓度瞬间升高至280ppm,现场3人暴露90秒即可出现昏迷,若救援延误4分钟,死亡率63%。
3.高处及交叉作业类:共55项,占比20.6%。主要问题是生命绳设置高度不足、工具未防坠、夜间照明低于50lx、多工种信息通报缺失。风险矩阵评估,坠落概率0.8×后果严重度4,风险等级Ⅳ级,属不可接受区域。
4.电气仪表类:共38项,占比14.2%。集中在临时用电未执行三级配电、防爆区域电缆接头未灌胶、UPS电池组超期服役、DCS系统接地电阻1.9Ω超标。若UPS在晃电时失效,将造成反应釜搅拌停机,物料沉积30分钟可能诱发暴聚。
5.机械设备类:共51项,占比19.1%。突出表现为联锁屏蔽未审批、急停按钮被油漆覆盖、皮带输送机防护罩缺口12cm、液压站泄压阀铅封断裂。风险分析显示,若皮带防护缺口未封堵,操作工衣袖卷入概率0.3次/年,重伤概率42%。
6.消防安全类:共24项,占比9.0%。主要问题是泡沫罐混合比失调、室外栓锈蚀打不开、灭火器箱上锁、消防通道被技改管道占用1.2米。火灾模拟表明,若丙类液体储罐起火,泡沫混合比低于2%时,灭火时间延长3.8倍,热辐射导致相邻罐失效时间由15分钟缩短至6分钟。
7.危化品储存类:共18项,占比6.7%。表现为酸碱罐区围堰排水阀常开、毒性气体钢瓶未上双锁、禁忌物混存间距0.8米不足、防晒棚破损。若围堰排水阀泄漏,15分钟可排出18m3废酸,进入雨水管网后pH值降至2.3,下游污水处理厂生物菌全部失活。
8.职业健康类:共10项,占比3.7%。主要是粉尘岗位未配备KN95级别以上防尘口罩、噪声8h等效声级92dB未建隔声室、高温作业WBGT指数33℃未调整作息。职业流行病学模型显示,若粉尘浓度持续8mg/m3,接尘工人10年期尘肺检出率7.4%。
三、整改技术路线
1.动火作业:
(1)升级审批:将特级、一级动火审批权上收至生产副总,增设动火作业JSA视频会签环节;
(2)电子证照:与市应急平台对接,扫码即可核验焊工证、电工证真伪,杜绝过期人员入场;
(3)移动监测:采购6台四合一气体分析仪,采样管延长至15米,实现动火点360°无死角检测;
(4)监火人专职化:建立“监火人池”,由安全部统一培训考核,每班动火配专职监火2人,佩戴执法记录仪;
(5)隔离升级:对装置区动火点增设双层防火布,中间夹10cm陶瓷纤维毯,表面温度降至45℃以下。
2.受限空间:
(1)通风计算:采用CFD软件模拟,对3个污水罐增设2台5000m3/h防爆风机,换气次数由6次/h提至18次/h;
(2)连续监测:安装4G无线气体探测器,每15秒上传数据至云平台,超阈值短信推送至作业、监护、救援三方;
(3)救援演练:每周三凌晨2点开展“盲演”,不提前通知,从报警到救出用时由18分钟压缩至7分钟;
(4)隔离清单:建立“硬隔离
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