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汽车制动器铸件生产中的质量问题与对策论文.pdf

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2006中国铸造活动周论文集 汽车制动器铸件生产中的质量问题与对策 王友诚 (河南万向系统制动器有限公司,河南原阳453500) 摘要:制动器铸件质量是保证制动器部件整体质量的重要条件,通过对多年铸件质量的检验与生产 实践,针对生产中发生的质量问题提出了对策。 关键词:制动器铸件;质量与对策 我公司是生产汽车制动器零部件的专业厂,产品与国内相关汽车厂配套。 由公司生产、有些铸件向社会采购,因制动器铸件技术要求较高,除遵循国家标准外,公司制定了 较严的企业铸件验收技术条件。 公司加工设备先进,除柔性加工机床外,有进口的加工中心、加工单元、多工位专用机床、自 动平衡机床(加工制动盘用),因此对铸件除外表、内在质量要求高外,对铸件尺寸的同一性要求 特别严格。这几年来在批量生产中遇到不少质量问题,叙述于后,以便与同行交流。 1 铝合金分泵缸体 1.1 材质 ZLl06,铸件分类ZLl06一JB—T6/Ⅱ一GB9438—88。 1.2 铸件结构特点 分泵缸体有多种尺寸,重量0.1—0.2kg,前泵为盲孔缸体、后泵为通孔缸体,缸孔加工粗糙度 RaO.4,压力试验12.7MPa。 1.3 曾发生的质量问题 1.3.1 缸孑L出现氧化夹渣 (1)成因:属二次氧化夹渣,主要是由于浇注系统设计不当,铝液充填型腔发生喷射、飞溅。 (2)对策:采用蛇形浇注系统,内浇口改为底注。 1.3.2 缸孑L出现硬质点 倍,加工中刀锋与A1zO,相遇产生崩刀,使缸孔粗糙度达不到Ra0.4而报废。 (2)对策: ①提高炉料清洁度,生锈的原料、被机油污染的浇冒口回炉料禁用。 ②控制炉料中的回炉料比例,尤其是含Fe量大于0.5%者慎用。 ③严格按熔化工艺规程要求熔炼,精炼除气,保温合金。 ④严禁铝液超出浇注温度上限、长时间存放。 1.3.3 缸孔加工粗糙度高 尤其是用锪钻一次加工成形盲孔。 汽车制动器铸件生产中的质量问题与对策 (2)对策: ①熔炼合金成分符合工艺规程,尤其Mg含量应在中上限。 ②校正热处理仪表,保证热处理炉温度正确。 ③按照热处理工艺要求进行淬火,时效铸件。 1.3.4缸体安装油管时N10×1.5螺纹孔乱扣、裂纹或崩掉 (1)成因:该问题的具体原因很难准确判断,大致有以下几个方面。 ①零件加工时定位不准,导致螺纹部位壁厚不均。 ②安装油管时力矩不准或受力不均,从螺纹断VI判断,有的螺纹乱扣后一半被压平、一半完 整,崩掉的也一样,说明受力不均。 ③从铸件金相看,有过热组织、轻微过烧组织。 (2)对策: ①划线检查模具、保证铸件尺寸。 ②加强加工过程的自检、专检,保证螺纹孔部位壁厚。 ③校正热处理仪表,使炉温准确、不产生热处理过烧组织。 ④检查校正安装油管用力矩扳手,使装配受力符合要求。 2 HT250分泵缸体 2.1 铸件结构特点 体组织P95%、F5%、HBSl80—230。 2.2 曾发生的质量问题与对策 2.2.1 石墨 (1)问题:供应商铸件达不到A型、B型、A+B型,石墨特征是短粗片状、数量较多,检验时 与标准无法对号入座。 (2)对策: ①选购原生铁块度10kg,表面干净、无渣孔、无石墨漂浮。 ②按铸件壁厚确定合理的碳当量,宁可配硬点。 ③选择孕育剂,作好孕育处理,尤其是二次孕育必不可少。 , 笔者曾去芜湖市几家铸造厂解决铸件质量问题,他们使用徐州某厂生产的18—22生铁,冲天 炉熔炼,75SiFe作孕育剂,石墨形状不好。后来仅增加了用Si—Ba在手浇包作二次孕育处理的工 艺,就使铸件全部达到A型石墨标准,说明选择生铁和二次孕育的重要作用。 ④1000kg铁水在10分钟内快速浇完,以保证浇注温度与孕育效果。 2.2.2 铁素体含量达不到要求 (1)问题:分泵缸体金相检查,靠近铸件内外圆表皮处铁素体含量达到20%以上。该问题是诸 多供应商存在的共性问题,也是湿型铸造薄壁小件的特有问题。 (2)对策: ①按铸件壁厚合理调配成分,尤其是碳当量。 ②加强炉前控制,铁液中Si含量在炉前原铁液中应低于终SiO.3%,然后用孕育处

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