两级AO混凝沉淀工艺 在养猪厂沼液废水中工程应用.docVIP

两级AO混凝沉淀工艺 在养猪厂沼液废水中工程应用.doc

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两级AO混凝沉淀工艺 在养猪厂沼液废水中工程应用

两级AO混凝沉淀工艺 在养猪厂沼液废水中工程应用   【摘要】采用“两级AO+混凝沉淀”工艺对温氏某养猪场的沼液废水进行处理,处理规模为460t/d,出水可稳定达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613―2009)。   【关键词】两级A/O ; 混凝沉淀;养猪厂沼液废水   1前言   广东温氏集团某养猪厂采用干清粪工艺,废水进行沼气池厌氧发酵,沼气池采用中温发酵工艺,停留时间为24天。所产沼气去发电机组进行资源回收利用,废热供猪场洗浴热水之用。为了提高沼气产量,定期向沼气池投加猪粪。   沼气池出水和沼渣压榨后出水(后面简称“沼液废水”)去废水处理工程进行处理,最大废水量为460t/d。   目前养猪厂沼液废水有COD高、氨氮高、TP高和SS高等特点[1]。常用的处理工艺有传统活性污泥法、A/O工艺、AF+BAF、UASB、IC、SBR、氧化塘等工艺以及其组合工艺[2][3][4][5][6][7][8]。   本工程结合温氏集团其他养猪场沼液废水的废水特点和出水要求,采用“两级AO+混凝沉淀”工艺对本废水进行处理。   2工程设计   2.1 处理规模本工程设计处理规模为460m3/d。   2.2 进、出水水质本项目以沼气池的沼液废水为工程进水,进水水质见表1。   根据环评要求,废水处理站出水处理执行广东省珠三角《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613―2009)排放标准,具体见表2.   2.3 工艺流程见图1   沼液废水进入调节池,进行水量调节和水质均化。废水经由提升泵提升进入二级A/O生化处理系统,在缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有良好的去除有机物、脱氮除磷功能。经生化反应池处理后的污水进入沉淀池以实现固液分离。为了进一步强化脱磷效果,特别是保证冬季水温较低的废水处理效果,在工艺最后环节设置了化学脱磷、混凝沉淀工艺作为深度处理手段,最终系统出水经消毒后可达标排放。   为了防止沼液废水中碱度不足而影响硝化反应的进行,本工程特在一级好氧池和二级好氧池投加Na2CO3,补充碱度。同时由于猪场在生产运营过程中,为了消毒加了大量的熟石灰,所以投加Na2CO3也有软化水质的作用,可防止其在管道和池体内结垢。   2.4 工程设计   1)调节池   规格:长×宽×深m=11×10×3m,有效水深2.5m;   停留时间:14小时   预曝气强度:2 m3/(m2#8226;h)   2)一级缺氧池   规格:长×宽×深=14.1×6.4×5m,有效水深4.7m;   设计参数:污泥浓度3000mg/L,回流比200%,HRT=22.1h   3)一级好氧池   规格:长×宽×深=10.5×9.4×5m,有效水深4.6m   设计参数:污泥浓度3000mg/L,HRT=23.7h   4)一级沉淀池   规格:长×宽×深= 6.5×4.4×5m,有效水深4.5m   设计参数:平面负荷0.8m3/(m2#8226;h),污泥回流比50%   5)二级缺氧池   规格:长×宽×深m=10.5×8.5×4.5m,有效水深4.3m   设计参数:污泥浓度取3000mg/L,HRT=20.0h   6)二级好氧池   规格:长×宽×深=10.5×5.3×4.5m,有效水深4.2m   设计参数:污泥浓度3000mg/L,回流比200%,HRT=12.2h   7)混凝池   规格:长×宽×深=4×1.5×4.5m,有效水深4.1m   设计参数:分两段,前段混合段,后段絮凝段。总停留时间1.3小时   8)二级沉淀池   规格:长×宽×深=8×4×4.5m,有效水深4.0m   设计参数:平面负荷0.6 m3/(m2#8226;h),污泥回流比50%   9)接触消毒池   规格:长×宽×深=4×2.2×4.5m,有效水深3.8m   设计参数:停留时间1.7小时   10)污泥池   规格:长×宽×深=4.4×3.7×5m,有效水深4.5m   3工程调试及处理效果   3.1 调试   1)抽调河水将构筑物充满。   2)投加30t的市政污水处理厂的污泥(含水率80%左右)到生化系统接种,并进行驯化。首先闷曝半天,然后逐步进水进行驯化;驯化时,由于废水氨氮和盐分高,系统废水处理水量应逐渐加大,同时废水浓度逐渐提高,直到达到排放标准要求,培菌计划如下:   (1) 第一阶段:控制进生化池废水量60m3/d,进水时间为2天;进水时,每天投加红糖50kg;   (2) 第二阶段:控制进生化池废水量150m3/d,进水时间为3天;   (3) 第三阶段:控制进生化池废水量25

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