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2025年工艺工程师工作总结及2026年工作计划

2025年是工艺技术攻坚与管理深化的关键一年,全年围绕“效率提升、质量稳定、成本可控”核心目标,聚焦生产现场痛点,通过工艺优化、技术创新及标准化建设,推动多条产线实现关键指标突破。现将本年度主要工作成果、问题反思及2026年重点计划总结如下:

一、2025年工作总结:核心成果与关键突破

(一)工艺优化与效率提升:从单点改进到系统升级

本年度主导完成8项工艺优化项目,覆盖3条主力产品线,平均单工序耗时缩短12.7%,综合产能提升21%。其中最具代表性的是A产品成型工序优化:原工艺因模具冷却不均导致单件耗时180秒,不良率达8.2%。通过现场跟线观测,发现冷却水路设计存在局部盲区,结合模流分析软件模拟,重新规划水路走向并增加3组辅助冷却孔,同时调整注塑压力曲线(由恒压120MPa改为阶梯式140-110-90MPa),最终单件耗时降至145秒,不良率降至2.1%,年节约成本约230万元(按年产能120万件计算)。

针对B产品装配线瓶颈工序——电子元件焊接,原采用人工烙铁焊接,效率低且一致性差。引入自动焊锡机后,初期因设备参数与物料适配性不足,良率仅75%。通过拆解焊接过程:预热温度(原设定180℃)与元件耐温(上限220℃)存在冗余,导致焊锡流动性不足;焊接时间(3秒)过短,焊料未完全浸润。调整预热温度至200℃、焊接时间延长至4.5秒后,良率提升至98.6%,单工位效率从每小时80件提升至150件,释放5名操作工人转岗至其他工序。

(二)技术攻关与质量改善:解决长期痛点与潜在风险

本年度主导攻克2项长期质量难题。其一为C产品表面涂层脱落问题,该问题已持续18个月,客诉率月均0.3%。通过失效分析,发现涂层与基材结合力不足:原前处理工艺仅用酒精擦拭,未彻底清除表面微油污;涂层固化温度(120℃)低于树脂交联所需温度(135℃)。改进方案:增加等离子清洗工序(功率800W,时间40秒),将固化温度提升至140℃并延长保温时间至30分钟(原为20分钟)。验证显示,百格测试通过率从65%提升至100%,3个月内未再收到相关客诉。

其二为D产品装配尺寸超差问题,不良率5.8%。通过统计过程控制(SPC)分析,发现关键尺寸(φ12±0.05mm)波动主要来自外购件轴套的内径偏差(实测均值φ12.03mm,标准差0.04mm)。与供应商协同优化加工工艺:将原车床精车改为数控磨床加工,内径公差缩小至±0.02mm,同时在本厂增加首件全检+巡检频次(由2小时/次改为1小时/次),尺寸超差率降至0.7%。

(三)标准化建设与知识沉淀:从经验驱动到体系驱动

完成《工艺参数管理规范V2.0》《新产品试产工艺验证流程》等5项制度文件修订,建立“工艺变更三级审核”机制(操作员工级确认-工艺员现场验证-工程师系统备案),全年工艺变更错误率从0.8%降至0.1%。

针对新员工培训周期长(原需45天才能独立操作)的问题,主导编制《工艺操作手册(图解版)》,将关键工序分解为127个操作步骤,配套300张实物图+20段操作视频(如“模具安装10个注意事项”“焊接参数调整示范”),新员工培训周期缩短至25天,操作失误率下降60%。

(四)生产协同与问题响应:从被动解决到主动预防

建立“工艺-生产-质量”每日晨会机制,每日9:00前同步前一日异常(如设备停机、物料波动)对工艺的影响,全年累计识别潜在风险点42个,提前调整工艺参数避免批量不良13次。例如,10月某批次原材料熔融指数较标准值低15%(标准25g/10min,实测21g/10min),通过提前降低挤出机螺杆转速(从300rpm降至260rpm),避免了因熔体压力不足导致的产品断裂问题。

全年处理现场工艺异常216次,平均响应时间从2小时缩短至40分钟(通过建立“工艺问题快速响应群”,要求工程师10分钟内回复,30分钟内到现场)。异常处理完成后48小时内提交《问题分析报告》,全年累计输出报告216份,其中37份转化为工艺改进措施(如调整某工序温度补偿系数)。

(五)个人能力提升与团队赋能:从技术骨干到管理者转型

本年度完成“六西格玛绿带”认证,将统计分析工具(如FMEA、DOE)应用于工艺优化项目,其中A产品成型工艺优化项目通过DOE试验设计,仅用12组试验即确定最优参数组合(原需20组),效率提升40%。

作为工艺组组长,带领团队完成内部技术分享12次(主题包括“模流分析软件应用”“焊接工艺常见问题处理”),团队成员中2人通过中级工艺工程师认证(原0人),1人获得公司“技术创新奖”。

二、2025年问题反思:需重点改进的薄弱环节

1.新技术应用深度不足:虽引入自动焊锡机,但未充

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