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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年煤层气开发工程师工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年煤层气开发工程师工作总结暨下一步工作计划

2025年是煤层气开发领域技术攻坚与效益提升的关键一年。作为开发工程师,全年围绕“增储上产、降本增效、安全环保”核心目标,深度参与XX盆地东缘、沁水盆地南部两大主力区块的开发部署与现场实施,主导完成6个新井组投产、8个老井区挖潜改造及3项关键技术试验,累计实现煤层气商品量1.28亿立方米,较2024年增长15%;单井平均日产量提升至9800立方米,创近三年新高;吨气完全成本下降8.5%,超额完成年度效益指标。现将全年工作成效、存在问题及2026年重点计划总结如下:

一、2025年重点工作成效

(一)技术攻关突破,支撑产能高效释放

针对主力区块“低渗、低压、低饱和”特征,聚焦水平井压裂改造与排采制度优化两大核心环节,开展技术迭代与现场试验。

1.压裂工艺升级:在沁水盆地南部X108井区,针对储层非均质性强、天然裂缝发育差异大的问题,创新应用“动态暂堵+多段多簇”压裂模式。通过微地震监测实时调整暂堵剂注入时机与用量,将有效改造体积从常规工艺的25万立方米提升至38万立方米;配套使用低伤害瓜胶压裂液(破胶液残渣含量≤50mg/L),减少储层污染,试验井组平均单井日产量达13500立方米,较邻区同类型井高42%。全年推广该工艺至12口新井,贡献产量占比超30%。

2.排采制度精细化:针对老井区“供液不足、液面波动大”问题,引入智能排采控制系统,通过物联网传感器实时采集套压、动液面、产水量等12项参数,结合机器学习算法建立“产水-产气-液面”动态耦合模型,实现排采参数自动调参。在XX区块20口试验井中,动液面稳定率从65%提升至92%,泵效由48%提高至65%,单井月检频次从1.2次降至0.3次,年节约维护成本超200万元。

3.地质建模优化:联合研究院利用高精度三维地震数据与测井资料,重构主力煤层(3、15)的“四性”(岩性、物性、含气性、脆性)评价模型,将“甜点区”预测符合率从78%提升至89%。新井部署时,靶窗调整率由2024年的35%降至12%,水平段在优质储层钻遇率达91%,为产能提升奠定地质基础。

(二)生产组织强化,保障开发节奏有序

全年统筹协调钻井、压裂、排采等12支作业队伍,通过“日跟踪、周调度、月总结”机制,确保关键节点受控。

1.新井投产提速:针对钻井周期长、压裂设备短缺问题,推行“工厂化作业”模式:在X109平台集中部署8口水平井,采用“钻机平移+连续压裂”工艺,单井钻井周期从45天缩短至32天,压裂设备利用率提升40%,整体建井周期较常规模式缩短28%,提前2个月完成6个新井组投产目标。

2.老井挖潜增效:对投产5年以上的32口低效井开展“一井一策”分析,针对性实施补孔压裂、井筒除垢、泵型更换等措施。其中,X3-5井因煤粉堵塞导致产量降至2000立方米/日,通过“酸化解堵+大排量反洗井”工艺,恢复产量至8500立方米/日;X6-2井因泵径过小供液不足,更换为Φ56mm大泵后,产水量提升30%,产气同步增加25%。老井区全年累计增产2100万立方米,占总产量16.4%。

3.隐患动态治理:建立“问题井”动态台账,对套压异常、产水量突增等12类风险特征进行预警。全年识别潜在风险井15口,提前采取措施避免5起井筒事故(如X8-3井套压突升至8MPa,及时实施放喷泄压,避免套管变形),保障了连续排采时率达98.6%。

(三)安全环保提级,筑牢绿色开发底线

始终将安全环保作为“生命线”,全年实现零事故、零违规排放目标。

1.安全管理标准化:修订《煤层气开发现场操作规范》,细化压裂车组摆放、井口装置安装等23项操作标准;推广“双预控”(风险预辨识、隐患预治理)机制,针对压裂施工高压管汇泄漏、排采井硫化氢溢出等6类高风险场景,编制专项应急预案并开展实战演练8次。全年排查隐患137项,整改率100%,现场违章行为较2024年减少65%。

2.环保措施精细化:落实“泥浆不落地”要求,在钻井现场配套使用随钻岩屑处理系统,岩屑无害化处理率达100%;压裂返排液采用“预处理+膜分离”工艺,回收率从65%提升至82%,全年减少新水用量8.6万立方米;针对井场无组织排放,加装密闭集输装置,VOCs排放浓度降至0.8mg/m3(低于国标2mg/m3),获省级“绿色矿山”验收组好评。

(四)团队能力提升,夯实技术人才基础

通过“传帮带+实战练”模式,推动团队技术水平整体跃升。

1.青年工程师培养:建立“1+1”导师制(1名资深工程师带1名青年),全年开展现场教学24次,覆盖压裂设计、排采分析等核心技能;组织“技术攻关擂台赛”,鼓励青年参与X108井区压裂优化等项目,2名工程师获评“技术标兵”,3项青年创新

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