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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年制动系统技术员工作总结暨下一步工作计划
2025年,我作为制动系统技术员,主要负责商用车及新能源乘用车制动系统的故障诊断、优化改进、测试验证及技术支持工作。全年围绕“可靠性提升、效率优化、技术创新”三条主线展开,累计参与23个重点项目,处理现场故障157例,主导完成4项技术改进,推动团队建立2套标准化作业流程,带教3名新人独立上岗。现将具体工作情况总结如下,并结合当前问题与行业趋势,阐述2026年重点工作计划。
一、2025年工作总结
(一)日常运维与故障排查:精准定位,快速响应
全年驻守生产一线及售后现场,覆盖重卡、轻卡、纯电SUV三类车型,重点解决制动系统典型问题。
1.商用车气压制动系统:针对重卡频繁反馈的“制动跑偏”问题,通过实车路试与台架测试结合,发现12%的案例源于左右轮制动气室膜片厚度偏差(超0.3mm),导致制动力分配不均;35%的案例因制动间隙自动调整臂(GAB)润滑不足卡滞,造成间隙补偿失效。针对前者,联合质量部要求供应商将膜片厚度公差由±0.5mm收紧至±0.2mm,并增加100%全检;针对后者,优化润滑工艺,将黄油加注量由3g/次提升至5g/次,同时在调整臂壳体增加观察窗,便于日常检查。改进后,季度跑偏故障率从8.2%降至1.7%,单台维修时长从2.5小时缩短至40分钟。
2.乘用车液压制动系统:新能源SUV反馈“低温下制动踏板发硬”问题,冬季故障率达5.3%。通过拆解分析,发现低温(-20℃以下)时制动液(DOT4)粘度上升(从400mm2/s升至1200mm2/s),导致主缸活塞运动阻力增大;同时,真空助力器内部橡胶密封件低温收缩,配合间隙变大,真空度保持能力下降。联合材料工程师测试7种低温制动液(重点关注-40℃运动粘度),最终选用某款-40℃粘度≤900mm2/s的DOT4+制动液,同时将助力器密封件材料由NBR更换为HNBR(低温脆性温度从-40℃降至-50℃)。实车验证显示,-30℃环境下踏板力由65N降至42N,故障彻底消除,该方案已纳入2026款车型标准配置。
3.电控制动系统(EBS/ESC):处理轻卡EBS系统“紧急制动时ABS误触发”问题19例。通过CAN线抓取故障码(0x1234:轮速信号异常),结合示波器检测轮速传感器信号,发现17例为轮速齿圈安装偏摆(径向跳动超0.8mm),导致信号幅值波动(正常5-15V,异常时2-20V),ABS控制单元误判车轮抱死;2例为传感器线束接头氧化,接触电阻增大(从0.1Ω升至2Ω),信号传输延迟。针对齿圈偏摆问题,调整装配工艺,增加齿圈压装后径向跳动全检(公差≤0.5mm),并在半轴端面增加定位凸台;针对线束氧化,将接头材质由镀锡改为镀金(接触电阻稳定≤0.05Ω),并在接插件内填充防水胶。改进后,该类故障季度发生率从3.1%归零。
(二)技术改进与创新:聚焦痛点,降本增效
1.制动盘热衰退优化:重卡山区运输场景反馈“长下坡后制动距离延长30%”,经测试,原灰铸铁制动盘(HT250)在连续制动后表面温度达650℃,摩擦系数从0.38降至0.22。联合材料团队开发复合制动盘:外层采用高铬铸铁(Cr含量8%),内层保留HT250,通过离心铸造工艺结合。台架测试显示,650℃时摩擦系数稳定在0.32,热衰退率从42%降至16%;实车验证,10km长下坡后制动距离仅延长12%,满足法规要求(≤20%)。该方案使单盘成本增加150元,但维修周期从3万公里延长至8万公里,单台年节约维修成本4500元,已推广至3款主力车型。
2.制动管路布置优化:某轻卡项目总装反馈“制动软管与车架干涉,装配工时超20分钟”。原设计中软管走向需绕过3个支架,弯曲半径仅30mm(标准≥50mm),导致装配时需反复调整。通过3D数模重新规划管路走向,将软管长度缩短150mm,增加2个固定卡箍,弯曲半径统一为60mm,并在车架对应位置开设导向槽。改进后,装配工时降至5分钟,干涉问题彻底解决,年节约装配成本28万元。
3.测试方法升级:原有制动系统耐久测试仅依赖台架(模拟10万次制动),但实车反馈中5%的故障(如管路疲劳开裂)未在台架中暴露。引入“台架+实车强化路试”联合测试:台架模拟高频小负载制动(城市工况),实车在山区、砂石路进行2万公里强化测试(模拟大负载、颠簸工况)。全年通过该方法发现3项潜在问题(制动软管卡箍松动、感载比例阀支架焊缝开裂、ABS控制器散热不足),均在量产前完成改进,避免了售后批量投诉。
(三)团队建设与知识沉淀:经验共享,能力传承
1.带教新人:负责3名应届生培养,制定“3-6-12”成长计划(3个月跟岗学习、6个月独立处理简单故障、12个月主导小型项目)。日常通过“现场教学+案例
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