壳牌长北钻具腐蚀与防护研究.pdfVIP

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阳极反应:FeFe2++2e. (1) 阴极反应:02+4H+“e-一2H20酸性环境有氧存在 (2) e。—-40H‘ 02+2H20+4 中性或碱性环境有氧存在 (3) 2H++2e-一H2 酸性环境无氧存在 (4) 在有氧条件下,腐蚀反应由(1)和(4)构成外,还包括由(1)和(2)构成的反应。若溶液pH值较高, 则H+浓度较低,腐蚀反应由(1)和(3)构成,净反应结果如下: 2 Fe+02+2H20—,2Fe(oH)2 (5) 有氧环境下的氧浓差致使腐蚀向纵深发展,产生点蚀(也称坑蚀)。钻具腐蚀速率随着 溶解氧增加而增加。溶解氧增大时,氧的极限扩散电流密度将增加,氧离子化反应速度也将 加快,因而氧去极化腐蚀的速度也随之增大。试验结果见图l。 图1钻井液中溶解氧浓度与金属腐蚀速率的关系 2,Cl一腐蚀 壳牌长北项目部泥浆体系矿化度高,其中c1一浓度约60000mg/l,未发现有C02和H2S气 体,钻井液体系中的CL.腐蚀是造成钻具腐蚀的诱因,钻井液在罐内循环溶解进去的大量氧是 腐蚀加剧的主要因素,同时在整个钻进过程中,岩屑对c1.造成的点蚀部位冲刷造成的应力腐 蚀是腐蚀扩大的另一主要因素。钻具在盐(复盐)水作用下,极易发生cl。的深挖作用,导致快 速腐蚀穿孔或刺穿。 二、除氧剂研发 1.高效除氧剂的筛选研发 由于钻井过程中钻井液持续循环,因此除氧剂要求要具有较好的“持续性”,结合钻井 过程中溶解氧特点,室内开发出了缓释型除氧剂G713.CY,并对G713.CY除氧剂进行了除氧 效果评价,试验结果表面,0.3%G713.CY动态除氧率达到84%以上,试验结果见表2。 表2除氧剂性能对比 静态 动态 体系 测试温度,℃ 溶解氧含量 除氧率 溶解氧含量 除氧率 =g/L % mg/L % 9%KCl 20 2.82 } 6.84 } 9%KCl+0.05%G713一cY20.1 2.3l 18.09 6.55 4.24 20.2 2.21 21.63 13.60 9%KCl+0.196G713.cY 5.91 20.2 29.09 9%KCI+0.1596G713-CY 2.15 23.76 4.85 20.3 9%KCl+0.2%G713-CY 1.93 31.56 3.23 52.78 20.3 1.03 63.48 1.07 84.36 9%KCl+0.3%G713-CY 2.除氧剂长效性评价 ·-——746———— 由于钻井过程中钻井液会重复循环搅拌,在搅拌过程中地面会有大量的游离氧溶解进钻 井液,室内对比评价了亚硫酸钠和G713.CY长效除氧性能,配液用自来水提前一天暴露在空 气中,并间断搅拌。试验方法如下:用X.MATE300对加入除氧剂的溶氧瓶进行分段测量溶解 氧,每次测量前均充分搅拌溶氧瓶,亚硫酸钠加量为2%,G713.CY加量为O.5%,试验结果 见表3。 表3 除氧剂除氧长效性试验结果 亚硫酸钠

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