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甲醇合成系统技改总结.pdf
小氮肥 第36卷 第1期 2008年1川 25
0.08 mm。出现此异常情况后采取降负荷并解 更换O1 000 mm甲醇系统催化剂时,要保证14机
列。解列后振幅开始下降,最后恢复到0.01 mm。 正常生产,仅仅采取降低变换气中CO含量是远
再次并网同样振动较大。后进行现场测评配重, 远不够的,因为0800 mm甲醇系统存在着阻力
振动仍未好转。根据现象结合有关资料进行讨论 大、生产能力小等客观因素,所以还必须采取停机
分析,认为是汽轮机转子叶轮热松动或发电机转 减量生产。这样,在一定程度上就影响到合成氨
子热松动所致。由于振动不再继续增大,采取了 的产量,同时还增加了能耗。
监护运行以便进一步发现问题。运行到第15天 为此,集中力量对0800 mm甲醇塔的结构进
时,励磁机转子突然冒烟着火,整个励磁机转子线 行了认真分析:① 由于其结构复杂,冷管占有空
圈被烧坏,停机更换了励磁机转子。更换后满负 间大,致使催化剂装填量少(仅约5 t),甲醇生产
荷运行时,最大振幅为0.028 mm,继续运行3个 能力小,催化剂的更换较为频繁,从而减少了有效
月后振幅下降到0.018 mm。从整个过程得出的 生产时间;② 由于需移走甲醇合成反应热量,冷
结论是:励磁机转子热松动,最后造成短路、冒烟、 管数多,增加了系统阻力,当然也增加了动力消
着火,在此期间也出现过励磁不稳定,导致机组带 耗;③ 该塔仅设塔副线,而塔副线调节的最大量
电负荷后振动大,且电负荷越高机组振动就越大。 是一定的,这样就使得进塔气体中的CO含量不
(安徽三星4k~_T-有限公司 能控制得过高,特别在催化剂使用初期,催化剂活
涡阳233600 崔 飞 辛 晓) 性好,为了提高甲醇产量,往往要提高进塔气体中
的CO含量,但由于调节手段少,催化剂层温度难
甲醇合成系统技改总结
以控制,要使床层温度接近最佳温度曲线,必须增
安徽临泉化工股份有限公司有两套合成氨生 开循环机,加大循环量,及时移走反应热,这样就
产系统,皆为联醇生产工艺,其中l 系统原有两 无疑增加了动力消耗。
套甲醇系统(0800 mm甲醇系统和O1 000 mm甲 2 改造方案的实施
醇系统)。由于0800 mm甲醇塔气体阻力大、生 经过多方分析、论证,公司于2004年4月对
产能力小,且在遇到更换01 000 mm甲醇系统催 原0800 mm甲醇塔进行改造,将其改造为冷激式
化剂时,要保证l4机(折HI2型压缩机)正常生 01 200 mm甲醇塔。其内件催化剂筐分为3层:
产,仅仅采取降低变换气CO含量是远远不够的, 第1层主要依赖塔副线调节;第2层采用菱形分
必须采取停机减量生产,这在一定程度上会影响 布器引人冷激气,气体分布与混合均匀,床层同平
合成氨的产量,同时还增加了能耗。为此,公司于 面温差小(仅为2~3℃),这对延长催化剂使用
2004年4月对甲醇系统进行了改造,通过3年来 寿命至关重要;第3层除采用冷管移走反应外,还
的生产实践证明,甲醇系统改造非常成功,达到了 采用平板分布器引人冷激气,使其床层温度分布
预期目的。 更
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