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2025年污水处理自检自查报告

为全面落实生态环境保护主体责任,持续提升污水处理效能,切实保障出水水质稳定达标,我单位严格依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《水污染防治法》及相关行业规范要求,于2025年1月至12月开展了全流程、全覆盖的污水处理自检自查工作。本次自查聚焦工艺运行、设施维护、水质管理、应急保障等核心环节,通过现场勘查、数据比对、制度核查等方式,系统梳理运行现状,深入查摆问题短板,现将自查情况报告如下:

一、污水处理基本情况

本单位污水处理厂设计日处理规模为15万立方米,服务范围覆盖城区及周边5个乡镇,服务人口约68万,承担着区域生活污水及部分工业废水的集中处理任务。采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒”主体工艺,设计出水水质执行一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L)。2025年实际日均处理水量14.2万立方米,负荷率94.7%,全年累计处理污水5183万立方米。

从全年运行数据看,进水水质呈现明显季节性波动:1-3月受冬季水温低、居民用水量大影响,进水COD浓度均值为320mg/L,氨氮均值35mg/L;6-8月因雨季地表径流汇入,进水COD降至260mg/L,氨氮28mg/L;10-12月随着工业生产旺季到来,进水COD回升至340mg/L,氨氮38mg/L。通过动态调整工艺参数,全年出水COD均值42mg/L、氨氮均值3.8mg/L、总磷均值0.35mg/L,主要指标达标率100%,未出现超标排放情况。

二、工艺运行管理情况

(一)预处理单元稳定运行。粗格栅每日8次定时清污,栅渣产生量约0.8吨/日,通过压榨机脱水后含水率降至65%,由专业固废公司清运处置;细格栅采用24小时连续运行模式,间隙3mm,确保拦截0.3mm以上悬浮物;旋流沉砂池通过调整转速维持最佳旋流状态,砂水分离后沉砂含水率控制在15%以下,年产生量约1200吨,全部运往指定建筑用砂场综合利用。全年预处理单元设备完好率99.5%,未发生因栅渣堵塞或沉砂沉积导致的工艺波动。

(二)生化处理单元精准调控。AAO生化池分为厌氧区、缺氧区、好氧区,容积比1:2:3。通过在线溶解氧(DO)仪、污泥浓度(MLSS)仪实时监测,厌氧区ORP控制在-250mV至-300mV,缺氧区ORP控制在-50mV至-100mV,好氧区DO维持在2.0-3.0mg/L,MLSS稳定在3500-4500mg/L。针对冬季水温低(最低8℃)导致的硝化效率下降问题,将好氧区污泥龄由15天延长至20天,并投加生物增效菌剂(硝化菌种),氨氮去除率由85%提升至92%。全年剩余污泥产量约1.2吨干基/日,通过离心脱水机处理后含水率降至78%,符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(CJ/T249-2007)要求,运输至市政污泥处理中心进行干化焚烧。

(三)深度处理单元高效运转。高效沉淀池PAC投加量根据进水SS动态调整,均值为8mg/L,出水SS稳定在10mg/L以下;反硝化深床滤池碳源(乙酸钠)投加采用“在线硝氮仪+PLC联动”控制模式,投加量与硝氮浓度实时匹配,年节约碳源成本约18万元;紫外线消毒系统配置3组模块(每组120支灯管),设计接触时间120秒,实际运行中通过调整模块开启数量,确保出水粪大肠菌群数≤1000个/L。全年深度处理单元药剂投加精准度提升15%,能耗降低8%。

三、设施设备维护情况

(一)设备台账与巡检制度落实。建立涵盖327台(套)设备的电子台账,记录设备型号、投用时间、维修历史等信息,实现“一机一档”动态管理。制定《设备巡检作业指导书》,明确6类关键设备(鼓风机、潜水搅拌机、污泥泵、脱水机、在线监测仪、紫外线灯管)的巡检频次(日常巡检4次/日、专业巡检2次/周)和12项检查指标(温度、振动值、电流、油位、密封状态等)。2025年累计巡检2.3万次,发现并处理设备隐患47项,其中鼓风机轴承温度异常(及时更换润滑脂)、污泥泵密封泄漏(更换机械密封)等问题均在24小时内完成维修,未造成工艺中断。

(二)预防性维护与技术改造。制定年度设备维护计划,完成鼓风机叶轮清洗(6次)、潜水搅拌机密封检测(12次)、脱水机滤布更换(4次)等常规维护;针对2台运行8年的罗茨鼓风机(设计风量80m3/min)效率下降问题(实际风量降至72m3/min),实施变频改造并更换节能叶轮,单台能耗降低12%;对20套曝气头(膜片式)进行抽样检测,发现5套膜片老化(孔径扩大导致曝气不均匀),全年分3批次完成全部2000套曝气头更换,曝气效率提升20%,好氧区DO达标时间缩短30%。

(三)备用设备与应急电源管理。

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