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2025年页岩气开采技术员工作总结

2025年,我作为页岩气开采一线技术员,全程参与了工区5个平台18口水平井的压裂施工、3口老井二次改造及2项工艺优化试验,累计驻井时长298天,直接参与解决现场技术问题47项。这一年的工作围绕“提产、降本、安全”核心目标展开,既有对成熟工艺的精细化执行,也有针对复杂地质条件的技术突破,更深刻体会到技术迭代与现场实践结合的重要性。以下从具体工作内容、技术创新实践、问题解决过程及个人能力提升四方面总结。

一、核心工作内容与执行成效

本年度主要承担XX区块东二段页岩气藏的开发任务,该区块埋深3200-3800米,储层脆性指数45-55%,水平段长普遍2000米以上,属典型“低孔低渗、强非均质性”储层。我的工作覆盖压裂设计跟踪、现场施工监控、返排数据分析及效果评价全流程。

在压裂设计阶段,重点参与了“分段间距优化”与“簇间距动态调整”两项关键参数的修正。年初,工区首口试验井X21-3H压裂后测试产量仅8.2万方/天,低于邻井平均10万方/天的预期。通过对比微地震监测数据与岩心分析,发现该井水平段中部3个簇(原设计簇间距12米)因储层天然裂缝发育不均,导致压裂液集中窜入高渗带,形成“无效裂缝”。团队随即调整后续井簇间距:在天然裂缝密度>3条/米的段长,将簇间距缩小至8-10米;密度<1条/米的致密段,扩大至14-16米。这一调整应用于X21-5H井后,微地震显示有效裂缝覆盖率从68%提升至82%,试气产量达11.5万方/天,验证了参数修正的有效性。

现场施工中,全年主导完成120段压裂作业,平均单段加砂量从去年的38吨提升至42吨,砂比峰值稳定在28%(行业平均25%)。针对压裂车组“泵注压力波动大”问题,建立了“双泵组交叉监控”机制:主泵组负责大排量持续注入,副泵组实时补压,将压力波动范围从±5MPa缩小至±2MPa,避免了因压力突变导致的砂堵风险。全年仅发生1次砂堵(X21-7H井第15段),较去年同期减少3次,施工成功率99.2%。

返排阶段,重点跟踪了“返排率与产量相关性”。通过对8口井的数据分析,发现返排率在35-45%区间时,30天累计产量较返排率<30%的井高22%。为此,调整了返排制度:前48小时采用“阶梯式放喷”(首日油嘴4mm,次日6mm),替代以往“一次性全开”模式,使平均返排率从32%提升至39%,X21-9H井返排率达43%,30天累计产气320万方,创区块同类井新高。

二、技术创新实践与突破

面对工区“深层页岩地应力复杂、压裂液滤失量大”的难题,本年度主导或参与了3项技术改进,其中2项已形成标准化流程。

第一项是“地质-工程一体化导向技术”的深化应用。以往压裂设计主要依赖钻井阶段的测井数据,但实际施工中常出现“设计段与实际储层不匹配”问题。今年联合地质组,在水平井钻进时同步获取随钻测井(LWD)的伽马、电阻率数据,实时更新“甜点段”(高有机质、高脆性区域)边界。例如X21-11H井钻进至1500米时,LWD显示伽马值从150API降至120API(低于甜点下限130API),立即调整压裂分段方案:原计划在1450-1600米设置5段,现压缩为3段,并将后续2段后移至1650-1800米的高伽马区。该井压裂后,微地震显示90%的裂缝覆盖甜点段,试气产量12.8万方/天,较邻井同类井高18%。

第二项是“低伤害压裂液体系优化”。工区地层水矿化度高达8.5×10?mg/L,常规胍胶压裂液易发生交联不稳定,导致滤失量增加(平均滤失系数0.007m/√min),返排后残液堵塞孔喉。年初引入“耐盐羟丙基胍胶+有机硼交联剂”体系,通过室内实验调整交联时间(从90秒延长至120秒)、破胶剂加量(过硫酸铵从0.08%降至0.05%),使压裂液在80℃、170s?1剪切120分钟后,粘度仍保持50mPa·s(原体系仅35mPa·s),滤失系数降至0.005m/√min。该体系应用于X21-13H井后,返排液中悬浮物含量减少40%,试气表皮系数从2.3降至1.1(表皮系数越低,储层伤害越小),单井初期产量提升15%。

第三项是“智能压裂监控系统”的试点应用。与厂家合作开发了基于物联网的实时监控平台,集成了泵压、排量、砂比、套压等12项关键参数,通过边缘计算模块实时预警“砂堵风险”(如砂比连续30秒>30%且泵压上升速率>2MPa/min)。X21-15H井施工中,系统在第8段泵注2分钟时报警:砂比32%、泵压上升速率2.5MPa/min,现场立即降低砂比至28%并调整混砂车转速,避免了一次潜在砂堵。全年试点的3口井,平均单段施工时间从75分钟缩短至68分钟,人工监控误差率从12%降至3%。

三、现场问题解决与经验沉淀

本年度现场技术问题主要集中在

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