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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年矿山提升设备技术员工作总结及2026年工作计划
2025年是矿山提升设备运维工作面临多重挑战的一年。随着井下开采深度增加、矿石运输量持续攀升,提升系统的稳定性直接影响着全矿生产效率与安全指标。作为设备技术员,全年工作围绕“保运行、提效率、降成本、控风险”主线展开,通过细化日常维护、推进技术改造、强化隐患排查,基本完成了年度设备管理目标。现将具体工作情况总结如下,并结合当前设备状态与行业趋势,对2026年重点任务进行规划。
一、2025年工作总结
(一)设备运维与故障处理:从“被动维修”向“主动预防”转型
全年负责主井、副井两套提升系统(型号分别为JK-3.5/20E与JKM-4×4(I)E)的技术保障,涉及机械结构、电气控制、制动系统等12个核心子系统。年初梳理上年度故障数据发现,提升机主轴轴承发热(占比28%)、制动闸间隙异常波动(占比22%)、变频调速装置过压报警(占比19%)是影响系统稳定性的三大顽疾。针对问题,重点开展三方面工作:
1.建立分级预警机制:为关键部件加装智能传感器(如主轴轴承温度传感器精度提升至±0.5℃,制动闸间隙监测采用激光位移传感器,采样频率由1Hz提升至10Hz),结合设备管理系统(EAM)设置三级预警阈值(黄色预警:温度>65℃/间隙>1.2mm;橙色预警:温度>75℃/间隙>1.5mm;红色预警:温度>85℃/间隙>2.0mm)。全年触发黄色预警17次、橙色预警3次,均在故障前完成处理,未出现红色预警导致的停机事故。
2.针对性解决高频故障:针对主轴轴承发热问题,分析发现原润滑脂(型号L-XBCHA300)在高温高负载下抗剪切性能不足,更换为复合锂基脂(型号L-XBCEA400)后,轴承运行温度稳定在55-65℃(较之前下降10-15℃),年润滑周期从200小时延长至300小时,年润滑材料成本降低1.2万元。制动闸间隙波动问题则源于液压站比例阀响应滞后,通过优化PID控制参数(比例系数由1.2调整为0.8,积分时间由0.5s延长至1.0s),间隙控制精度从±0.3mm提升至±0.1mm,单次制动调整时间缩短40%。
3.应急维修效率提升:编制《提升设备常见故障快速处置手册》,涵盖23类典型故障的现象描述、排查步骤、备件更换清单及注意事项。例如,针对变频装置过压报警,手册明确“先查电网电压波动(监测点A相电压)→再检回馈单元二极管(用万用表测量正向导通电压)→最后确认制动电阻散热(红外测温≤80℃)”的三级排查流程,将平均故障处理时间从2.5小时缩短至1.2小时。全年累计处理突发故障42次,其中38次在2小时内恢复运行,未因设备故障导致生产中断超4小时的情况。
(二)技术改造与效率提升:聚焦“节能”与“智能”双目标
1.主井提升机节能改造:原主井提升机采用绕线式异步电机+转子串电阻调速,电能损耗大(吨煤电耗0.85kWh)。经调研论证,4月启动变频改造项目,选用四象限变频器(型号ACS880-07-1600A-5),配合电机绕组重绕(效率从89%提升至93%)。改造后,提升机加速/减速过程电能回馈电网,吨煤电耗降至0.58kWh,年节约电费约45万元(按年提升量180万吨、电价0.6元/kWh计算)。同时,调速精度从±2%提升至±0.5%,箕斗装卸载对位时间缩短20%,日提升次数增加8次,年增矿石运输量约5万吨。
2.副井罐笼防坠保护升级:副井承担人员与材料运输,原防坠器为楔块式结构,触发响应时间约0.3s(标准要求≤0.5s),但测试中发现当罐笼速度>4m/s时,楔块与制动绳摩擦力波动较大。9月联合厂家研发电磁式辅助制动装置,在防坠器触发时同步启动电磁吸盘(吸力≥50kN),将响应时间缩短至0.15s,制动距离从1.2m减少至0.6m,经3次满载(1.5吨)超速(5m/s)模拟测试,均实现安全制动,彻底消除了人员运输的重大隐患。
3.钢丝绳智能监测系统应用:原钢丝绳检测依赖人工肉眼观察+定期探伤(每月1次),漏检风险高。6月引入基于漏磁检测的智能系统(型号TCK.W-8000),传感器安装在天轮附近,实时采集钢丝绳断丝、磨损、锈蚀数据,通过AI算法自动分析(识别精度:直径变化±0.1mm,断丝根数≥3根/捻距)。系统投用后,全年发现隐性损伤12处(其中3处为内部断丝,人工检测无法发现),提前3-5天更换钢丝绳,避免了2次可能的断绳事故,同时钢丝绳平均使用寿命从8个月延长至10个月,年节约钢丝绳采购成本8万元。
(三)安全管理与规范执行:以“零事故”为底线强化过程控制
1.隐患排查常态化:制定《提升设备月度安全检查清单》,涵盖机械(轴承间隙、连接螺栓力矩)、电气(绝缘电阻、接地电阻)、液压(油质污染度、压力稳定性)等5大
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