RLG型废热锅炉在造气系统的应用.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
? ? RLG型废热锅炉在造气系统的应用 ? ? 赵运云,李 进,汤士勇 (云南云天化国际化工有限公司红磷分公司,云南开远661600) 红磷分公司合成氨装置生产能力为80 kt/a,造气1#、2#系统共配置9台φ 2 610 mm造气炉,其中1#系统4台,2#系统5台,各配置1台SN-860型废热锅炉。SN-860型废热锅炉产生的蒸汽与造气炉水夹套自产饱和蒸汽共同进入吹风气蒸汽过热器过热后蒸汽温度约为135~145℃,进入蒸汽缓冲缸供造气炉使用,占造气蒸汽用量的20%。 在造气炉检修或者减量运行时,吹风气量减少,导致自产蒸汽经吹风气过热器过热后蒸汽温度降低,造气入炉蒸汽温度波动大、不稳定。 2012年利用大修期间,用RLG型废热锅炉替换SN-860型废热锅炉,蒸汽温度可以达到220℃以上,直接进入蒸汽缓冲缸后与外供蒸汽混合供造气炉使用。在不影响入炉蒸汽指标下,逐步取消或者降低中压蒸汽用量,使用低压蒸汽,取消吹风气过热器,降低吹风阻力。 1 改造情况 改造前1#、2#系统废热锅炉是江苏世能化工设备有限公司制造的SN-860型废热锅炉,换热面积860 m2,只有一段蒸发段与汽包相连产生饱和蒸汽,蒸汽压力为0.12 MPa,单台废热锅炉蒸汽产量为2.0 t/h。 1.1 改造前蒸汽流程 来自废热锅炉自产蒸汽(压力0.12 MPa,温度120℃)与来自造气炉夹套汽包自产蒸汽(压力0.12 MPa,温度120℃)经吹风气过热器过热后(压力0.12 MPa,温度140℃),与外供中压蒸汽(压力1.2 MPa,温度330℃)减压后在缓冲缸混合后经入炉蒸汽总管入炉使用,入炉指标(压力0.03~0.08 MPa,温度180~220℃)。改造前蒸汽流程见图1。 图1 改造前蒸汽流程Figure 1 Steam process before transformation 1.2 改造后蒸汽流程 来自造气炉夹套汽包自产蒸汽(压力0.12 MPa,温度120℃)经吹风气过热器过热后(压力0.12 MPa,温度155~185℃)进入缓冲缸;来自废热锅炉自产饱和蒸汽(压力 0.12 MPa,温度120℃)经废热锅炉过热段过热后(压力0.12 MPa,温度220~260℃)进入缓冲缸;外供蒸汽与自产过热蒸汽在缓冲缸混合后进入造气入炉蒸汽总管(压力0.04~0.06 MPa,温度180~195℃)。改造后蒸汽流程见图2。 图2 改造后蒸汽工艺流程Figure 2 Steam process after transformation 改造前后蒸汽流程对比,造气系统自产蒸汽由夹套汽包和废热锅炉汽包自产蒸汽组成,自产蒸汽分开进行过热。造气炉自产蒸汽单独经过蒸汽过热器进行过热,减少了原来废热锅炉自产饱和蒸汽,提高了蒸汽气质。废热锅炉自产蒸汽单独进入废热锅炉过热段过热,蒸汽温度提高后,进入缓冲缸进行混合,从而使造气外供蒸汽可以采用公司蒸汽管网的低压蒸汽(压力0.45 MPa,温度180℃)创造了条件。 2 运行情况 2.1 入炉蒸汽温度变化情况 改造后造气炉运行数量不同时入炉蒸汽温度变化情况见表1。 表1 造气炉运行数量不同时入炉蒸汽温度变化情况Table 1 The furnace stem temperature changes when the number of gas furnace running at different time℃ 由表1看出,改造后外供蒸汽温度由改造前350℃下降到220℃,外供蒸汽温度需求明显下降100℃以下。改造前单系统造气炉运行数量减少,吹风气量减小,自产蒸汽温度低,所以,入炉蒸汽温度大幅下降。在频繁开停炉过程中,入炉蒸汽温度波动大。改造后,入炉蒸汽温度在单系统造气炉运行数量减少的情况下,入炉蒸汽温度变化不大。 废热锅炉改造后,在开车过程中自产蒸汽温度明显上升,当外供蒸汽温度调至220℃时,能保证入炉蒸汽温度指标。造气外供蒸汽的要求与公司蒸汽管网低压蒸汽相差不大,可以采用公司蒸汽管网的蒸汽代替外供蒸汽。 2.2 废热锅炉温度变化情况 改造后废热锅炉温度变化情况见表2。 表2 废热锅炉温度变化情况Table 2 Temperature changes of waste heat boiler℃ 由表2看出,改造后,废热锅炉煤气出口温度有所下降,废热锅炉出口蒸汽温度随造气炉运行数量减少变化不大。 在造气单系统开炉台数变化的情况下,废热锅炉过热段蒸汽出口温度较为恒定,主要是废热锅炉上段过热段为汽气之间的换热,热量损失小,废热锅炉有调节自产蒸汽温度的功能。当煤气温度上升或流量上升时,下段蒸发段自产饱和蒸汽量增加;煤气温度下降或流量下降时,下段蒸发段蒸汽产量减小,确保过热段出口蒸汽温度。 2.3 吹风气蒸汽过热器温度变化情况 改造

文档评论(0)

科技之佳文库 + 关注
官方认证
文档贡献者

科技赋能未来,创新改变生活!

版权声明书
用户编号:8131073104000017
认证主体重庆有云时代科技有限公司
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
9150010832176858X3

1亿VIP精品文档

相关文档