催化裂化装置放火炬原因分析.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
催化裂化装置放火炬原因分析 0 ccc控制系统 为了在公司的经营过程中不放弃火,庆阳市石化公司研究了不释放火的经验,并将同一行业的火器安装在市政引导装置上。同时,结合公司2015年的开、停油经验,将富气ccc管理系统转变为气压装置的主电源。其次,将真空水环压压塔装置应用于汽油塔的充电线。三是在大规模维修期间,根据干气管网至p203的充电池工艺,采用分射系统充电,并将气压装置置于油压机前的气压机和综合评价单元中。第四,利用大规模维修后的稳定塔底部热敏电阻器(e310)为稳定塔底部重沸腾装置(1.0mpa),并优化了打开和停止工作,以加强反应、分离和吸收稳定性、气压机、气臂等相关操作单元的密切配合。通过以上五个方面的技术改造和操作优化,庆阳石化公司185万t/年重催化裂化装置实现了开、停工过程富气压缩机入口/出口不放火炬操作,取得一定经济效益,减少了环境污染物排放。 1 关闭停止并释放火的原因 1.1 开工放火炬的影响 (1)庆阳石化公司185万t/年重油催化裂化装置开工喷油初期,反应器进料量少,富气量小,不能满足富气压缩机的正常运行,在进料量低于正常工况70%前,通过富气压缩机入口放火炬控制反应系统压力,直到富气量能够满足富气压缩机的正常运行后,才启动富气压缩机组,富气压缩机组启动后通过汽轮机转速及一、二级返飞动控制反应系统压力,逐渐关小气压机人口放火炬阀。因此,开工初期造成富气压缩机入口放火炬。 (2)开工前期分馏系统还处于升温、脱水过程,只有各馏分生成油充满流程,分馏系统才能平稳运行,需要3~4 h,这期间稳定塔没有热源不能进行C3,C4组分与稳定汽油分离。由于液化石油气收率是干气的4~6倍,如果富气压缩机出口直接送富气到联合脱硫系统,脱硫后作燃料,将对燃料气系统造成非常大的冲击,而大量燃料气正常情况下也无法作为工艺燃料全部烧掉。因此,开工初期造成富气压缩机出口放火炬。 1.2 富气压缩机入口放火炬 (1)停工期间催化反应系统停止进料后,富气量立刻降低。当富气压缩机入口压力低于设计值时,如果没有反应系统不断送来的富气,即使富气压缩机返飞动阀全开,也不足以满足富气压缩机在最低设计流量下(低流量、高压缩比导致机组喘振)平稳运行,富气压缩机必须停机。因此,当反应系统停止进料后,造成富气压缩机入口放火炬。 (2)催化裂化装置停工期间为确保下次正常开工,停工切断进料后,反应再生系统需有2~3 h的催化剂流化烧焦过程。这个过程中分馏系统一中段回流停止,稳定塔底在没有热源情况下,吸收稳定系统应停止进料三塔循环,否则稳定汽油将携带大量C3,C4组分至罐区,导致拱顶罐撕裂、浮顶罐浮盘损坏,油气从罐顶呼吸阀溢出导致闪爆。因此,造成富气压缩机出口放火炬。 2 对于开口和停止燃烧试验的条件,为非燃烧试验开辟和停止 2.1 ccc3rengua控制系统在开工不放火炬过程中的应用 (1)富气压缩机CCC控制系统改造。(1)CCC S5Vanguard控制系统原理。压缩机一、二段防喘振控制实现分级控制,控制更加精细,有效避免了原二级出口返一级入口造成反飞动量大,分馏后冷负荷增加、机组能耗高的不利因素。压缩机转速控制、防喘振控制、性能控制于一体。控制器应用最优的执行周期。(2)CCC S5Vanguard控制系统运行效果。采用该控制系统后,机组开工过程操作智能化,可随着催化进料负荷增加边升速边向稳定系统送汽升温、升压,实现开工不放火炬目的,稳定系统开工过程与反应进料及分馏操作同步进行,缩短了开工周期。分级控制后机组由打回流调节变为变转速调节,机组效率提高。每小时节能中压蒸汽3~5 t/h左右,降低机组能耗,提高机组自动化控制水平,新系统机组转速通过沉降器压力远程自动控制,增强机组及装置操作稳定性。 (2)分馏系统充瓦斯改造。(1)利用常压水环压缩机至高压瓦斯线作为分馏塔充瓦斯线。(2)2018年大检修期间配制一条由干气管网至D203顶的充瓦斯流程。 (3)稳定塔底热源优化改造。利用2018年大检修优化稳定塔底热源,为稳定塔底重沸器(E310)配制加热蒸汽(1.0MPa)流程。详见下图1。 2.2 机入口压力控制 (1)气压机入口提供足够富气量。控制方式A:通过两条充瓦斯流程给分馏系统充压。调度中心配合协调,开工前启动丙烷汽化器,把丙烷补入高压瓦斯管网,控制管网压力在0.5~0.55 MPa。控制方式B:开工进渣油前,二段提升管先喷入粗汽油,一方面提高催化剂循环量,加快系统升温速度,为下一步快速提高加工量做准备工作,另外一方面约30%组分裂解成富气组分,为气压机提供富气。 (2)气压机入口压力较低,减少压缩比防止机组喘振。控制方式A:富气压缩机一、二级反飞动全开打循环,保持低速运转,吸收稳定系统同步赶空气,收油建立三塔循环,吸收塔顶压力控制在0.1~0.3

文档评论(0)

liummmsssw + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档