生产主管2025年工作总结及2026年工作计划.docxVIP

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生产主管2025年工作总结及2026年工作计划

2025年,在公司战略部署与制造中心统筹指导下,本人作为生产主管,围绕“稳产能、提质量、降成本、保安全、强团队”核心目标,带领生产部12个班组320名员工,完成全年12.8亿元产值任务(超年度目标12%),实现订单交付率98.7%(同比提升3.2个百分点)、综合不良率1.12%(同比下降0.43个百分点)、单位产值能耗0.82吨标煤/万元(同比下降5.7%),全年零重大安全事故,关键岗位人才储备率达85%。现将年度工作全景复盘,并结合2026年公司“智能化升级、精细化运营”战略要求,制定下阶段工作计划如下:

一、2025年工作总结:多维度突破与系统性提升

(一)产能攻坚:从“保量”到“保质保量”的效率革命

面对上半年新能源客户订单激增30%的挑战,团队以“设备提效、流程瘦身、人力挖潜”为三大抓手,实现产能瓶颈的精准突破。

1.设备端:针对A线高速冲床换模时间过长(原45分钟/次)的痛点,联合设备部实施SMED(快速换模)改造,通过工装标准化、预安装台搭建、操作步骤分解,将换模时间压缩至12分钟/次,单月设备有效作业时间增加216小时,A线OEE(综合设备效率)从68%提升至82%。全年完成5条产线的智能化改造,引入2台协作机器人替代重复性搬运作业,关键工序自动化率从45%提升至62%。

2.流程端:运用价值流分析(VSM)梳理全工序,识别并消除9处非增值环节。例如,将原“首件检验→生产→巡检→终检”的分段式质检,调整为“首件+过程动态抽检+终检数据回溯”的融合模式,减少在制品滞留时间30%;优化物料配送路径,将原车间外仓到产线的“两点一线”配送,改为“定点缓存+定时补料”,物料等待时间从平均22分钟/次缩短至5分钟/次。

3.人力端:建立“技能等级-工时单价-绩效奖金”联动机制,将员工技能分为初级(1-3级)、中级(4-6级)、高级(7-9级),对应基础工时单价上浮5%-20%。全年开展多能工培训42场,覆盖280人次,培养“一人多机”操作能手65名,班组柔性生产能力提升40%。针对夜班效率偏低问题,试点“夜班效率奖+早餐补贴+弹性调休”组合激励,夜班产能达成率从89%提升至95%。

(二)质量管控:从“事后救火”到“事前预防”的体系重构

全年客户投诉批次同比减少41%(从72批降至42批),关键在于构建了“预防-过程-改进”三位一体的质量控制网。

1.预防层:强化来料质量前置管控,将原IQC(来料检验)抽检比例从15%提升至25%,并针对占比60%的核心物料(如电子元件、特种钢材),联合采购部与3家主要供应商建立“质量数据共享平台”,要求供应商提供全批次生产过程SPC(统计过程控制)数据,全年因来料不良导致的停线次数从23次降至5次。

2.过程层:升级SOP(标准作业程序)为“可视化+防错化”版本,在12个关键工序安装防错装置(如光电传感器防漏装、力矩传感器防过拧),累计避免操作失误导致的不良品8700件。推行“班组质量积分制”,将首检合格率、巡检问题数、返工率等6项指标纳入积分,月度积分前3名的班组奖励5000元,末位班组需提交整改计划并接受技能复训,班组过程控制意识显著增强。

3.改进层:建立“质量问题24小时闭环”机制,针对客诉及产线重大质量问题,要求责任班组4小时内提交临时对策,24小时内完成根本原因分析(5Why+鱼骨图)并制定永久对策,全年完成86项质量改进项目,其中“电机轴加工尺寸超差”项目通过优化刀具冷却系统,将不良率从3.2%降至0.5%,年节约成本120万元。

(三)成本优化:从“局部节流”到“全局开源”的效益深挖

通过“技术降本、管理降耗、创新增效”组合拳,全年实现直接成本节约1860万元(超目标360万元)。

1.技术降本:联合工艺部开展“材料利用率提升”专项,针对不锈钢板材切割工序,引入套料软件优化排样方案,材料利用率从78%提升至85%,年节约钢材450吨(约360万元);在注塑工序推广“一模多穴”模具改造,将原单模4穴改为6穴,单产品能耗降低18%,年节约电费80万元。

2.管理降耗:推行“能源三级管控”(车间-班组-机台),安装智能电表监测各机台能耗,对连续3个月能耗超标的5台设备进行专项诊断,通过更换节能电机、优化运行参数,总能耗下降12%;实施“零库存”物料管理,将常用辅料(如焊丝、清洗剂)从“按月采购”改为“按周需求+安全库存”动态补货,库存周转天数从45天缩短至20天,年减少资金占用420万元。

3.创新增效:鼓励一线员工提报“微改善”,全年收集有效提案217项,采纳实施89项。例如,机修班组提出的“设备润滑周期优化”方案,将原每日润滑改为“运行50小时+状态监测”按需润滑,年

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