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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年矿山机械工程师工作总结及2026年工作计划
2025年是矿山机械领域技术迭代加速、智能化转型深化的一年。作为矿山机械工程师,我全年围绕设备高效运行、技术创新攻关、安全体系优化三大核心任务展开工作,深度参与5项重点设备改造项目,主导完成3项技术优化方案,推动所在矿区机械故障率同比下降28%,关键设备综合效率(OEE)提升至89%,超额完成年初制定的“故障率低于15%、OEE≥85%”的目标。以下从具体工作内容、成果与不足、2026年重点规划三个维度展开总结与展望。
一、2025年工作总结:聚焦“稳运行、促创新、强安全”
(一)设备全生命周期管理:从“被动维修”转向“主动预控”
年初矿区提出“降本增效”核心目标,其中设备运维成本占比超40%,成为重点攻坚方向。我牵头梳理了矿区12类核心设备(包括颚式破碎机、球磨机、带式输送机、液压铲等)的历史故障数据,结合设备使用年限、工况环境、负荷曲线,建立了“设备健康档案”动态管理系统。通过对8000余条历史故障记录的分析,发现72%的非计划停机由“润滑不足”“关键部件疲劳磨损”“传感器信号延迟”三类问题引发。针对这一痛点,主导实施了三项改进:
1.润滑管理精细化:将原“月度定点加油”模式升级为“基于油液监测的动态加注”。引入便携式油液颗粒计数器和水分检测仪,对球磨机齿轮箱、破碎机轴承等关键部位油液每15天检测一次,全年累计调整23台设备的润滑周期(如MQG3660球磨机齿轮箱润滑周期从30天缩短至20天,同时将润滑油标号由L-CKD220升级为L-CKD320,抗磨性能提升30%),齿轮磨损速率下降45%,全年未发生因润滑不足导致的设备抱死事故。
2.关键部件预测性维护:针对液压铲斗杆油缸(易发生缸筒拉伤)、带式输送机托辊(易因密封失效进尘损坏)等易损件,联合高校团队开发了基于振动信号与温度数据的磨损预测模型。通过在油缸缸体表面安装3个加速度传感器(采样频率10kHz),结合油温、压力传感器数据,利用支持向量机(SVM)算法训练预测模型,提前3-7天预警缸筒拉伤风险;对托辊则通过红外热像仪定期扫描(每周1次),设定温度阈值(>65℃)触发检查,全年成功预警12次托辊异常,避免了因托辊卡死导致的皮带撕裂事故(单次维修成本约15万元)。
3.传感器系统升级:原皮带秤、料位计等传感器因粉尘、潮湿环境常出现信号漂移,导致给料量控制不准(误差±10%),影响后续破碎效率。经调研,将12台皮带秤的称重传感器更换为防粉尘型(防护等级IP68),并在料仓顶部加装压缩空气吹扫装置(每小时自动吹扫1次),传感器信号稳定性提升,给料量误差缩小至±3%,球磨机给矿均匀性改善,台时处理量从450t/h提升至480t/h,年增处理量约21.6万吨。
通过上述措施,全年设备运维成本同比下降18%(从2400万元降至1968万元),非计划停机时间减少320小时,直接经济效益超800万元(按每小时停机损失2.5万元计算)。
(二)技术创新攻关:破解“卡脖子”难题,推动智能化升级
2025年,矿区启动“智能矿山”建设,机械板块承担“关键设备智能化改造”子项目。我作为技术负责人,重点推进两项创新:
1.破碎系统智能控制改造:原颚式破碎机(PE1200×1500)采用人工调节排矿口(需停机操作),矿石粒度波动大(-150mm占比仅65%),影响后续磨矿效率。通过加装液压自动调节装置(配套伺服电机+位移传感器),并集成矿石粒度在线检测系统(基于工业相机+图像识别算法),实现“给矿量-排矿口-粒度”闭环控制。改造后,排矿口调节时间从30分钟/次缩短至2分钟/次,-150mm粒度占比提升至82%,球磨机处理每吨矿石的电耗从28kWh降至25kWh(年节电约270万kWh)。
2.井下装载机无人化改造:针对井下狭窄空间(巷道宽度3.5m)、低能见度(粉尘浓度高)环境下人工操作安全风险大(2024年曾发生1起碰撞事故)的问题,主导完成1台ZL50井下装载机的无人化改造。采用“激光雷达+惯性导航+视觉融合”定位方案(定位精度±5cm),开发了路径规划算法(规避巷道内临时堆料、设备),并在驾驶舱保留“远程接管”功能(延迟<200ms)。经3个月井下测试,装载机作业效率与人工操作持平(每小时装矿量80t),但避免了因驾驶员疲劳导致的碰撞风险,目前已启动第2台设备改造。
此外,参与完成“矿用电机节能技术研究”,通过更换高效节能电机(IE4级)并加装变频器,对15台大型电机(总功率5600kW)进行改造,综合效率从88%提升至92%,年节约电费约120万元。
(三)安全管理强化:从“制度约束”到“本质安全”
2025年矿区提出“零机械伤害”目标,我从设备设计、操作规范、应急处置三方面入手,推动安
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