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超临界燃煤直流锅炉汽轮发电机组启动方式优化
该装置的锅炉是一种直径为hg-1140.25.5-571和569的直接燃煤锅炉。汽轮机为单轴、双缸双排汽、中间再热、直接空冷、采暖供热抽汽式汽轮机,型号:C350/24.2/566/566。
1 发电机2个8个作为转子前圆
汽轮发电机组共有6个支持轴承,其中汽轮机4个(高中压转子2个,低压转子2个),发电机2个,另外还有一个用于轴系定位和承受转子轴向力的推力轴承,其位于转子前端的前轴承箱内。
直接空冷凝汽器系统、空气系统、排汽管道系统、疏水系统、凝结水系统、抽真空系统、空冷凝汽器清洗系统组成。
2 悬挂按钮后,电机转速增加
2.1 高压主汽门切换
该机组启动方式有“高压缸启动”和“高中缸联合启动”两种方式。高压缸启动挂闸前要关闭高低旁,再热器压力为零,挂闸后,中压主汽门和中压调门全部开启,汽机冲转时高压缸进汽,中压缸不进汽,转速由主汽门开度调节,2900r/min后进行高压主汽门和高压调门切换,汽轮机转速由高压调门控制;高中缸联合启动挂闸前高低旁处于开启状态,再热器压力0.8 MPa,挂闸后,开启中压主汽门,汽机转速时开启中压调门控制汽轮机转速至600 r/min,进行中压调门与高压主汽门切换,切阀后转速由高压主汽门和中压调门协调控制,2900 r/min后进行高压主汽门和高压调门切换,转速由高压调门控制。
该直接空冷机组冬季启动时,环境温度均低于零下15℃,为满足空冷系统启动进汽的最小流量要求,机组不采用高压缸启动方式,因为该启动方式旁路流量为零,机组冲转过程中高中缸排汽量很小,空冷管束内极容易结冰,所以冬季启动时采用高中缸联合启动方式,同时配合旁路流量来满足空冷防冻最小流量要求。
2.2 机组启动方式调整
冲转前各项参数满足要求后,汽轮机挂闸,中主门开启,2 min后,汽轮机转速上升至56 r/min,盘车脱扣之后转速缓慢下降。查DCS历史记录,机组挂闸后2 min,机组启动方式由默认的“高中缸联合启动”人为更改为“高压缸启动”,中压调门指令100%,中压调门开启中压缸进汽,汽轮机转速上升,发现机组转速上升后,将控制方式切换回“高中缸联合启动”方式,中调门开启30%后关闭,切除缸体汽源,汽轮机转速惰走下降到零,投入盘车运行。
机组在冬季启动选择“高中缸联合启动”方式,防止空冷岛进汽量小而冻结;夏季启动可选择“高压缸启动”方式,以加快机组启动时间。所以机组应合理选择启动方式,启动前应做充分准备,不允许随意改变启动方式,防止机组转速不可控情况出现。
3 瓦轴振冲转
汽轮机冲转前盘车状态时各瓦轴振瓦振均在10μm以内,轴系偏心为30μm。汽轮机具备冲转条件准备冲转,冲转参数:主汽压力/温度:8 MPa/380℃;再热汽压力/温度:0.7 MPa/350℃。
机组定速600 r/min进行阀门切换,机组振动状况良好,各瓦轴振均在30μm以下,瓦振均在10μm以下,检查机组运行参数正常后,设定机组转速目标值1000 r/min,机组开始升速,转速817 r/min时,6瓦轴振迅速上涨,最高达163μm,由于机组首次启动,为安全起见手动打闸,转子惰走时6瓦处有轻微的摩擦声,待机组转速惰走至654 r/min时,6瓦轴振恢复到30μm以下,就地摩擦声消失,初步判断碰磨是振动增大的主要原因。再次挂闸,以每分钟50r/min的升速率继续冲转至1000 r/min,进行汽轮机低速暖机,此过程中6瓦振动稳定没有变化。半小时暖机结束后,机组以每分钟100 r/min的升速率向2000 r/min升速,在过临界的1300 r/min到1700 r/min区域,机组各瓦振动状态良好,机组转速1789 r/min时,6瓦振动开始迅速上扬,转速1846 r/min时,6瓦轴振最高256μm,机组跳闸,首出“轴系振动大”。冲转过程5、6振动具体数值见表1所示。
据以上冲转过程中5、6瓦振动变化过程来看,基本可以确定随着转速升高,发生碰磨现象,停机后发现6瓦轴径处有白色附着物,打开端盖发现密封油外油档有摩擦痕迹,该外油档材料为聚四氟乙烯结构,当机组转速逐渐升高时,转子与该油档发生碰磨造成6瓦振动瞬时增大。查阅安装记录可知该油档初始安装间隙为45丝,为保证机组冲转不再出现碰磨现象,增大该间隙至厂家要求上限值85丝,可减小转子在升速过程中与该油档碰磨的几率。处理后再次启动后,机组升速及定速后6瓦振动状态良好,6瓦振动问题解决。冲转中5、6瓦振动数值见表2所示。
4 机组运移及调整方案分析
该机组低压缸3、4号支持轴承由一个钢制的轴承外壳和4个浇有轴承合金的钢瓦块组成,瓦块的内孔膛到规定的直径。瓦块依靠调整垫片的厚度可作径向调整,并能绕销球面支点摆动。下瓦由两个瓦块构成,每一侧瓦块沿轴向方向装有2个测点,整个轴瓦共安装
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