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  • 2026-01-23 发布于四川
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2025年钻井工程师工作总结及2026年工作计划.docx

2025年钻井工程师工作总结及2026年工作计划

2025年是油气勘探开发向深层、复杂地层延伸的关键一年,也是钻井工程技术攻坚与管理模式创新的突破年。作为钻井工程师,全年围绕“提效、降本、控风险”核心目标,深度参与7个重点探井及开发井项目,覆盖XX盆地深层页岩气、XX凹陷超深碳酸盐岩、XX区块致密砂岩等3类复杂地层,累计完成进尺12.8万米,较2024年增长15%;机械钻速平均提升18.6%,复杂情况发生率同比下降42%,单井综合成本降低12%。以下从技术攻关、现场实践、团队协作及不足反思四方面总结全年工作,并结合2026年勘探开发需求制定具体计划。

一、2025年工作总结

(一)技术攻关:聚焦复杂地层瓶颈,形成特色技术序列

1.深层页岩气钻井效率突破

XX盆地深层页岩气藏埋深4500-5500米,地温梯度达3.8℃/100米,岩石可钻性级值7-8级,前期邻井平均机械钻速仅3.2米/小时,钻头磨损快、托压严重。针对这一问题,联合地质、测井团队建立“岩性-地应力-可钻性”三维评价模型,优选抗高温PDC钻头(热稳定性达400℃),并创新“双阶梯”钻井参数设计:一开至目的层以上500米采用高钻压(180-220kN)、中转速(80-100rpm)快速造台,目的层段采用低钻压(120-150kN)、高转速(120-150rpm)配合旋冲工具,减少钻头泥包风险。在XX-1H井应用后,机械钻速提升至6.1米/小时,单趟钻进尺从800米延长至1500米,全井周期缩短12天,节约直接成本240万元。

2.超深碳酸盐岩防漏堵漏技术升级

XX凹陷超深碳酸盐岩储层(埋深6000-7000米)溶洞、裂缝发育,前期漏失率高达35%,单井堵漏材料消耗超80吨。通过分析50余口漏失井数据,发现漏失通道以2-5mm裂缝为主,传统桥接材料(粒径0.5-2mm)封堵效率不足。为此,研发“刚性颗粒+弹性纤维+可变形树脂”复合堵漏体系,其中刚性颗粒(粒径3-5mm)占比40%,弹性纤维(长度10-20mm)占比30%,可变形树脂(遇温膨胀2-3倍)占比30%,并配套“先大排量充填、后小排量挤注”工艺。在XX-5井应用时,钻遇2个漏层,首次堵漏成功率100%,漏失量从邻井平均120m3降至15m3,单井堵漏成本降低65%。

3.致密砂岩井壁稳定技术优化

XX区块致密砂岩储层水敏性强(蒙脱石含量28-32%),前期井径扩大率达25%,常因垮塌导致起下钻阻卡。通过X衍射分析黏土矿物成分,结合岩心浸泡实验(120℃下,原浆浸泡48小时膨胀率18%),调整钻井液配方:提高聚胺抑制剂加量至2.5%(原1.5%),引入纳米封堵剂(粒径50-100nm),将API滤失量从5mL降至3mL,泥饼厚度从0.5mm减至0.3mm。在XX-3井应用后,井径扩大率降至8%,起下钻阻卡次数减少90%,电测一次成功率从70%提升至100%。

(二)现场实践:强化过程管控,提升风险应对能力

全年累计驻井320天,重点把控“三开”关键节点(一开防斜、二开提速、三开储层保护),建立“日分析-周总结-异常预警”机制:每日18:00汇总钻井参数、泥浆性能、岩屑录井数据,通过自研的“钻井效率分析平台”生成机械钻速、泵压波动、扭矩变化趋势图;每周组织技术交底会,对比邻井数据识别潜在风险(如地层压力异常、岩性突变);针对扭矩波动超基准值20%、泵压下降5MPa等异常情况,制定“30分钟响应-2小时处置-8小时复盘”流程。

典型案例:XX-2H井二开钻至4200米时,扭矩突然从8kN·m升至15kN·m,泵压下降3MPa。通过平台分析,发现钻时从8分钟/米增至12分钟/米,结合邻井资料判断为进入泥岩互层段,可能因岩屑床堆积导致摩阻增大。立即调整钻井参数(降低钻压至100kN,提高转速至130rpm),并泵入2方高黏塞(黏度80s)清扫岩屑床,30分钟内扭矩降至10kN·m,避免了卡钻事故。类似异常处置全年完成17次,均未造成非生产时间损失。

(三)团队协作:推动技术传承,构建“老带新”成长体系

针对近年新入职工程师占比达40%(团队共15人,其中3年以下经验7人)、现场经验不足的问题,建立“1+1+N”带教模式:1名资深工程师(5年以上经验)带1名骨干(3-5年经验),共同指导N名新人,制定“月度技能清单”(如第1月掌握钻井参数记录与分析,第2月学习泥浆性能调控,第3月参与方案讨论)。全年组织技术交流会12次,主题涵盖“深层钻井工具选型”“复杂情况判断与处置”“钻井设计优化要点”,分享典型案例23个;开展实战演练4次(模拟卡钻、漏失、井涌场景),新人独立处理简单问题的能力从30%提升至70%。目前2名新人已能独立编写常规井钻井设计,1名骨干工程师成长为

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