吊车安全意识自检自查报告.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约4.45千字
  • 约 10页
  • 2026-02-01 发布于四川
  • 举报

吊车安全意识自检自查报告

为全面落实企业安全生产主体责任,强化吊车作业全流程风险管控,切实提升从业人员安全意识与操作规范水平,我单位于202X年X月X日至X月X日,由安全管理部牵头,联合设备管理部、生产调度部及一线技术骨干组成专项检查组,针对全厂8台桥式吊车、3台门式吊车及2台流动式起重机(含1台履带吊、1台汽车吊)开展了为期XX天的安全意识自检自查专项行动。本次检查覆盖设备管理、人员操作、现场环境、制度落实四大核心模块,通过资料核查、现场实测、操作跟拍、人员访谈等方式,累计发现问题32项,完成整改29项(其中3项需长期跟进),现将具体情况报告如下:

一、自查工作组织与实施

本次自查严格遵循全员参与、全面覆盖、问题导向、闭环管理原则,成立由安全总监任组长,设备主管、安全工程师、车间主任为成员的7人专项组,制定《吊车安全自检自查清单》(含5大类28项检查要点),明确查制度是否管用、查设备是否可靠、查操作是否合规、查环境是否安全、查应急是否有效五大目标。检查期间,专项组采取白加黑错时检查模式(覆盖白班、夜班作业时段),结合日常巡检记录、设备台账、培训档案等基础资料,重点对近3年吊车作业票、隐患整改单、事故(未遂事件)报告进行回溯分析,同步抽取30份作业视频(含吊装精密部件、跨区域移动、高空对接等复杂工况)开展操作行为合规性评估。

二、核心检查内容与结果分析

(一)安全管理制度落实情况

1.责任体系运行:已建立《吊车安全岗位责任制》,明确司机、指挥、维修、安全管理员四级责任,但存在3项问题:一是部分班组未将责任细化到具体作业场景(如未明确多台吊车协同吊装时指挥人员的主辅分工);二是202X年新入职的2名流动式起重机司机安全责任书签订时间滞后(岗位培训完成后15天才补签);三是202X年Q3隐患排查记录中,1项门式吊车轨道螺栓松动问题未标注具体责任人,仅笼统填写维修班组。

2.规程与培训有效性:现行《吊车安全操作规程》(2021版)涵盖启动检查、运行监控、停机保养等12项流程,但未纳入极端天气(如6级以上大风)下流动式起重机作业限制条件;202X年已开展4次吊车安全培训(累计48课时),但培训内容偏重于理论(占比70%),实操考核仅覆盖常规吊装场景,未涉及带载行走紧急制动等临界操作。抽查5名司机培训试卷(满分100分),平均得分82分,但现场提问当吊装过程中发现制动器异响时应采取的步骤,仅2人能完整回答(正确步骤:立即停止作业→鸣笛警示→切断电源→报告主管→挂牌上锁)。

3.隐患排查闭环管理:202X年1-10月累计排查吊车相关隐患47项,整改完成45项(整改率95.7%),但2项桥式吊车大车限位器灵敏度下降问题虽标注已整改,但未留存校验记录;1项流动式起重机支腿垫板开裂隐患整改后,未组织复查验证(仅由维修人员口头确认)。

(二)设备本质安全状况

1.日常维护与检测:所有吊车均按周期开展月度维护(记录完整),但3台桥式吊车(编号QD-03、QD-05、QD-07)的钢丝绳润滑记录存在漏填(9月、10月未记录具体润滑时间及油脂型号);流动式起重机(QY-25)202X年6月应进行的年度检验因厂家排期延迟至8月完成(超期2个月),期间未采取缩短日常检查频次等补充管控措施。

2.关键部件状态:经第三方检测机构协助抽测(使用钢丝绳探伤仪、力矩检测仪等设备):

-钢丝绳:5台吊车(含2台门式、3台桥式)存在局部磨损超标(其中1台桥式吊车钢丝绳直径磨损达原直径的7%,超过《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》5%的报废标准);

-制动器:2台流动式起重机(QY-25、QUY-50)制动响应时间分别为0.6秒、0.7秒(标准≤0.5秒);

-限位装置:1台门式吊车(MG-10)大车限位器触发距离为1.2米(标准≤0.5米),1台桥式吊车(QD-02)起升限位器失效(模拟测试时未触发停机);

-电气系统:3台吊车控制线路存在绝缘皮老化(其中1台接线端子处有电弧灼痕)。

3.特种设备档案管理:8台桥式吊车档案齐全(含设计文件、监督检验报告、维护记录),但2台流动式起重机(2020年购入)的原始安装调试记录缺失(因设备转场时资料移交遗漏),1台门式吊车(2018年购入)的安全技术档案未单独建档(与车间其他设备档案混存)。

(三)作业人员操作行为

通过跟拍50次吊装作业(含20次夜班、10次协同吊装),发现以下典型问题:

1.操作前准备不足:6次吊装未执行三查(查吊具、查信号、查环境),其中2次司机未检查吊索具夹角(实际夹角达120°,超过安全夹角90°的限制,导致吊索受力增加41%);3次指挥人员未确认周边人员站位(1次吊装区域有2名无关人员滞留)。

2.运行过程违规:4次吊装存在带载长距离急加速

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档