基于procas的座圈熔模精密铸造工艺设计.docxVIP

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基于procas的座圈熔模精密铸造工艺设计 在传统的铸造行业,铸造原材料的生产是先测后分析的,通过反复改进的制造方案,最终得到合理的产品。 座圈铸件壁较薄,要求表面粗糙度数值小,尺寸精度高;铸件不允许有裂纹、缩孔等缺陷。因此,采用熔模精密铸造工艺来保证达到技术要求。本文通过采用Pro CAST铸造模拟软件对某型座圈铸件工艺进行仿真,计算了流场、凝固等过程,有效预测出缺陷位置,并进行工艺优化,得出无缩孔、缩松缺陷的工艺方案。使用新工艺进行试制生产,获得了X射线检验合格的铸件。 1 铸件结构和材料 该座圈铸件轮廓尺寸为φ260 mm×120 mm,由φ230 mm×φ204 mm×20 mm和准226 mm×准210 mm×8mm的两个圆环,通过6个均布的“L”支柱连接,支柱底部是40mm×23mm扇形结构,支柱截面尺寸为宽28mm×高64mm。φ230mm×φ204mm×20mm的圆环底部是在准150 mm的圆周上均布6个含准50mm圆孔的厚度5 mm薄板。具体结构如图1所示。 铸件材料为ZG1Cr18Ni9不锈钢,属于逐层凝固特性材料。铸件要求进行X射线探伤检验,满足ASTM E446标准中的一级要求。从结构上分析,铸件形成了多个、分散孤立的几何热节,具体位置如图1所示。需要在对应热节位置设置浇口来补缩,解决缩孔、缩松问题,以保证获得X射线检验合格的铸件。 2 铸件工艺的初构设计 使用UG三维绘图软件,绘制铸件模型,将模型导入Pro CAST软件中。采用熔模制造工艺,直浇道截面尺寸30mm×30mm,橫浇道截面尺寸30 mm×30 mm,浇口杯大端直径120 mm,小端直径60 mm,高度65mm。通过三维建模软件UG对铸件进行三维建模,初步的铸造工艺如图2所示。模拟参数设置:铸件材质为ZG1Cr18Ni9,重力浇注,模壳材料选择锆砂,模壳温度900℃,冷却方式为空冷。传热系数为400W/(m 2.1 充型过程分析 铸造充型模拟结果如图3所示。图3(a)为充型20%时的情况,液体金属进入型腔,最大流速为0.8m/s。图3(b)为充型50%时的情况,可以看出充型过程中金属液面缓慢上升,由底部向上逐渐充满型腔,相对比较平稳。图3(c)为充型70%时的情况,铸件已经全部充满。从整个过程流速和充型结果来看,浇注系统设计比较合理。 2.2 凝固过程及缺陷分析 铸造工艺设计不合理易出现缩松、缩孔等缺陷。通过对铸件凝固过程模拟,可以预判缩松、缩孔出现位置。在凝固过程中,若铸件中产生液相孤立区,则可初步确定液相孤立区域的位置及可能产生的缺陷,当凝固结束后,就能预测缺陷的位置及大小 图4为凝固模拟计算过程中在铸件上出现孤立液相区位置分布图,具体位置为铸件顶面5mm薄板中心,原因是与其相连的圆环到该处的距离超过了补缩距离,且被6个准50mm的孔割裂没有补缩来源,形成了孤立液相区,存在出现缩孔、缩松缺陷的风险。 图5为凝固模拟后铸件缩孔、缩松缺陷的判定。发现只在图4所示孤立液相区对应位置出现了缩孔、缩松缺陷,其余位置均未发现缩孔、缩松缺陷。 2.3 铸造工艺的改进 从工艺模拟结果来看,只在顶面薄板(图4)出现的两处孤立液相区,没有补缩来源,会产生缩孔、缩松缺陷,其余部位无缩孔类缺陷,工艺上只需对这两处设置补缩浇口以可解决此问题。铸件顶面薄板壁厚仅5mm,因此在相应位置设置两个准10mm内浇口,以消除该缺陷。优化后铸造工艺三维模型见图6。 图7为工艺改进后凝固过程数值模拟。从图7(a)可以看出,铸件形成两处液相区,这两处液相区均与新设置的内浇口连接。从图7(b)可以看出,铸件液相区消失,液相区进入直浇口。图7(c)为隐藏铸件后的结果。从整个凝固过程模拟来看,凝固过程中铸件没有出现孤立液相区域。图8为铸件凝固后缩孔、缩松情况。可以看出铸件顶面部分未出现缩孔缩松缺陷。这说明新增的两处内浇口对顶面起到了很好的补缩效果,得到了比较合理的铸造工艺,改进后的工艺可以用于小批量试生产。 3 无缩孔缩松缺陷检测 按照优化后的熔模铸造工艺首批试制5件。经X射线探伤检测,5件铸件射线检测无缩孔缩松缺陷,结果均满足ASTME446标准中的一级探伤标准,如图9所示。证明了数值模拟计算和结果分析的(上接第66页)准确性。此后小批量生产50件,经X射线检测满足要求,证明了工艺的可靠性。 4 熔模铸造工艺的数值模拟及优化 (1)采用Pro CAST数值模拟软件对座圈铸件熔模铸造工艺进行模拟,通过模拟计算铸件充型和凝固过程及缩孔、缩松判定,分析可能出现的缺陷位置。在此基础上优化工艺并进行数值模拟,得到合理的熔模铸造生产工艺。 (2)采用优化后工艺进行生产试制,铸件经过X射线探伤,没有发现缩孔缩松等缺陷,验证了数值模拟软件在铸造工艺优化设计中对缺陷预判的准确性。

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